登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
火力发电厂锅炉给煤系统,通常指从锅炉原煤仓到炉膛的部分,承担着将煤炭输送至炉膛,供锅炉燃烧的任务,因此,给煤系统的通畅和连续平稳是燃煤发电机组安全稳定运行的基础。公司现装机4×90t/h循环流化床锅炉(CFB炉)+3×220t/hCFB锅炉+2×15MW背压式汽轮发电机组,供汽能力900t/h。锅炉设计燃煤粒度≤10mm,并且d50=2mm的粒度分布50%(注:d50也叫中位径或中值粒径,样品累计粒度分布百分数达到50%时所对应的粒径。物理意义是粒径大于它的颗粒占50%,小于它的颗粒也占50%)。CFB锅炉给煤系统生产流程,原煤仓→给煤机→落煤管→炉膛。根据锅炉容量不同,设有不同数量的原煤仓和皮带式给煤机。采用钢制倒锥形原煤仓,根据给煤机数量,原煤仓下部分隔成对应数量的小锥形煤斗,再以方圆节过渡料斗同给煤机连接,原煤通过给煤机落入落煤管,将原煤输送到炉膛,从而完成原煤的封闭输送。
机组投运后,原煤仓搭桥棚煤、仓壁粘煤、给煤机容易积煤、皮带跑偏、落煤管频繁堵管,从原煤仓到落煤管整条给煤线无法连续平稳送煤,造成锅炉频繁断煤,燃烧不稳甚至灭火,不得不投油稳燃维持运行,不但影响发电和供热,更是机组安全运行的严重隐患。
(来源:微信公众号“循环流化床发电”)
1
原因分析
1.1 原煤仓结构设计原因
造成给煤机进煤中断的形式主要有2种,即棚煤和积煤。原煤在煤仓中搭接架桥形成棚煤,如同在煤仓内架起桥梁,将煤仓完全堵实,尽管棚煤点上方还有大量煤炭,但其下方已经空仓,造成给煤完全中断。积煤是煤炭颗粒粘结在煤仓某处,堵塞部分煤仓截面,随着时间的推移,以最初的积煤点为中心沿仓壁向周向和轴向发展,最终形成连续的积煤带,煤流阻力越来越大,结果是煤仓四周的煤炭堆积不动,仅煤仓中间的煤炭向下流动,在煤仓中心形成“井筒”,原煤仓有效容积降低50%,仓中虽有大量煤炭,但大多是“死煤”,不得不频繁启动上煤系统向原煤仓补充煤炭,降低上煤系统经济性。由于仅煤仓中心的煤流动,流动阻力大,下煤缓慢,时断时续,发电机组不得不低负荷运行。
棚煤主要发生在原煤仓小锥形煤斗上部1m左右区域,积煤主要发生在小锥形煤斗到给煤机入口区段。
原煤仓壁面倾角影响。随着煤炭颗粒在原煤仓内向下流动,原煤仓流通截面逐渐缩小,挤压力随之增加,煤粒与煤粒之间、煤粒与仓壁之间的摩擦力越来越大,而煤粒沿仓壁流动的重力分力保持不变,随着煤的流动,锥形煤仓内的等效流动动力越来越小,因此,断煤大多发生在煤仓的中下部位。
倒锥形原煤仓由不同倾斜角度的4个仓壁组成,显而易见,壁面倾角越大,煤粒与仓壁之间的摩擦力越小,流动性越好,越不容易积煤。倒锥形原煤仓从上到下采用固定倾角设计,在原煤仓下部用中间分隔板分割成多个小煤斗,小煤斗壁面倾角往往更小,当煤粒流动到小煤斗时,煤粒与仓壁接触面积增大25%,煤粒流动动力突然减小,而中间分隔板如同煤层的支撑梁,因此,在小煤斗上部1m左右的位置经常棚煤。
小锥形煤斗至给煤机入口段设计不合理。由于原煤仓宽度与锅炉炉膛宽度不同,给煤机与原煤仓和锅炉就形成不同的连接角度,并且每台给煤机的连接角度各不相同。小煤斗与给煤机之间2~3m范围内设有方圆节过渡段和插杆阀,以实现煤仓同给煤机不同截面和不同角度的过渡,插杆阀的设置是为了隔断煤流,以便给煤机检修维护。这个区段截面不规则,四壁角度多变,煤层流动有死角;煤粒在该区段受四面摩擦,容易挂壁积煤,是断煤多发区段,是改造治理的关键部位。
1.2 原煤仓无破堵措施
设计院对原煤仓防堵意识不足,没有设计任何破堵措施,投产后原煤仓断煤严重,不得不配备临时工在原煤仓值守,不断用大锤敲击和开孔拥投,仓壁凹凸不平,加剧堵煤,仍然无法保证供热和机组运行。积煤严重时,定期安排人员进到煤仓内边运行边清理积煤,容易发生人员伤亡事故。
原煤仓壁面粗糙,加重积煤。根据设计图纸,原煤仓整体内衬3mm厚不锈钢板,由于使用效果不理想而没有铺设。普通钢板壁面光洁度差,加之煤中含有硫、水分,钢板发生腐蚀和氧化,加重钢板的粗糙度,表面摩擦系数大,煤炭容易在仓壁粘附滞留。
1.3 给煤机制造因素
(1)给煤机入口导料管通径小,制约煤炭通流。给煤机入口往往采用正方形设计,其尺寸大小由给煤机皮带宽度决定,比给煤机皮带宽度略小。给煤机同煤斗连接尺寸是500×500mm,而在给煤机内部导料管装有导料板和煤层整形阀,对煤流收缩和整形,以满足电子皮带秤计量需要,经收缩整形后的导料管通流口径只有300×600mm,此处流通面积突然缩小,截面收缩率最大,每次停炉检查,此处总有煤粒粘附板结,实际通流面积进一步缩小,是整个给煤线的卡脖子部位。
(2)导料管漏煤,滚筒粘煤,皮带跑偏。给煤机系耐压称重式皮带给煤机,采用环形裙边平皮带,皮带宽650mm,受炉膛正压影响,给煤机运行风压+1kPa左右。为防止导料管与皮带摩擦而损坏皮带,导料管与皮带之间有80mm的间隙,当皮带上有煤炭时,该间隙达100mm。断煤恢复时,煤炭从煤仓高处快速下落从导料管与皮带之间的空隙冲出散落到给煤机腔室内,频繁的断煤和恢复,最终造成大量煤炭堆积在给煤机内,卷入皮带与滚筒之间,粘附在滚筒上,造成皮带严重跑偏,触发保护动作而停运给煤机。必须将锅炉负压抽到-2kPa,才能清理给煤机内积煤,严重影响机组的安全性和经济性。
1.4 播煤风输送能力差容易堵管
给煤机出口至炉膛这段管道是煤炭输送的最后阶段,虽然只有8m长度,但是,该段落煤管必须将垂直下落的煤炭转弯90°才能送进炉膛,转弯处播煤风的设置是影响落煤管积煤堵管的关键。给煤机出口采用Dn325的圆形落煤管,落煤管中心线距离炉膛3.7m,煤炭自由下落的动能不足以让煤炭运动进入炉膛,由于播煤风管结构设计不科学,不能将燃煤输送到炉膛,造成煤炭沉积而堵管。
1.5 煤质劣化加剧断煤
煤炭是成份复杂的石化燃料,不同产地的煤炭其发热量、挥发分灰分、水分等差异很大。煤炭颗粒的大小、灰分的大小及其组成、水分含量对煤炭的流动性和粘结性起决定性影响。颗粒度越小、灰分越大、水分越大,煤炭粘结性越强,越容易堵煤。
CFB锅炉原煤仓储存的是粒径10mm以下的小颗粒煤炭,根据锅炉厂筛分要求粒径2mm以下的占比>50%,整体性状以粉状颗粒为主。当前煤炭供应完全市场化,电厂燃煤很少有稳定的设计煤种供应,绝大多数来自不同的供应商并且还是不同煤炭的混合煤,有的还掺有煤泥,因此,电厂来煤成分复杂,质量多变。另外,为降本增效,电厂自身也寻求掺烧煤泥,煤泥是原煤洗选的副产物,其特点是粉末化、灰分大、水分高。如此,电厂燃煤的变化趋势是颗粒度趋小,灰分和水分趋高,使煤颗粒间更密实,颗粒间咬合能力增强,流动性变差,粘结性变强,加重棚煤和积煤。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
4月16日,湖北能源江陵电厂二期扩建(2×660MW)工程开工仪式隆重举行,荆州市委常委、常务副市长刘辉文,江陵县委书记全运宝,公司党委副书记、总经理汤子龙,公司副总经理欧立新,项目业主、监理、总包、建设单位等相关单位参加仪式。转型升级谋发展10时27分,随着湖北能源集团股份有限公司总经理、
为认真贯彻落实国家能源局、省委省政府关于做好电力安全生产工作要求,持续深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动,10月,湖南能源监管办组织省内16家火电企业开展全覆盖安全生产交叉检查。本次交叉检查突出有以下几个特点:一是统筹谋划,全面部署。湖南能源监管办提前制定了全省火电企业交叉检查
随着国家对环境保护的日益重视,火电行业正在大规模开展废水综合治理改造。火电厂排污许可证一般不允许脱硫废水外排,脱硫废水由于含盐量、氯离子、硬度等浓度高,厂内无法直接综合利用,火电厂需建设废水零排放装置满足环保要求,火电厂废水零排放是火电厂废水综合治理改造的难点。近几年来已有上百家
根据彭博新能源财经(BloombergNEF)发布的《新能源展望:印度》报告,印度到2050年向净零经济转型将需要至少12.7万亿美元的投资。该报告详细介绍了印度能源系统转型的两种情景以及转型面临的挑战。第一种是作为基线的经济转型情景,描述了在没有排放限制的情况下由经济发展主导的转型。在这种情况下,
近日,国家电投东北公司本溪热电分公司申请的《一种凝结水泵机械密封装置》《一种冷油器反向脉冲冲洗管道》《一种高温高压取样架的前置预冷装置》三项实用新型技术成果同日获得国家知识产权局颁发的专利证书。为确保机组长周期安全稳定运行,该公司设备管理部汽机专业长期致力于技术创新工作,对机侧设
5月31日7时36分,国家能源集团重庆公司重庆电厂环保迁建项目2号机组顺利通过168小时满负荷试运,标志着该厂实现全面投产。重庆电厂始建于1952年,是我国“一五”期间前苏联援建的重点工程之一,也是新中国成立后西南地区第一座自动化火力发电厂。2014年,为积极响应国家节能减排、“上大压小”政策,支
5月17日20时13分,重庆电网保供重点电源项目——国能重庆电厂2号发电机首次并网成功。至此,重庆电厂环保迁建项目圆满收关,为重庆今夏电力保供注入新动能。据国网重庆市电力公司相关负责人介绍,重庆电厂2号机组并网后,还将进行涉网和甩负荷系列试验,在完成168小时试运行后正式投入商业运营。该厂双
北极星电力网获悉,近日,中国电力规划设计协会发布《关于公布2022年电力工程设计专有技术的通知》,中国能建陕西院3项技术被评为2022年电力工程设计专有技术。3项专有技术分别为“粉煤灰改良细砂填筑火力发电厂贮灰场初期围堤”“一种应用于交流变电工程的分布式储能系统技术方案”“一种紧凑型超高压
北极星电力网从中国能建浙江院获悉,12月13日,中国能建浙江院成功中标北仑电厂一期节能减排改造项目2×1000MW超超临界二次再热工程勘察设计。本期工程建成后,北仑电厂火电总装机容量将达到7340MW,成为我国乃在世界现役最大的火力发电厂。按目前的装机容量来看,北仑电厂装机容量在我国火电厂中屈居
12月13日,中国能建浙江院成功中标浙江北仑电厂一期节能减排改造项目2×1000兆瓦超超临界二次再热工程勘察设计。本期工程建成后,北仑电厂将成为国内最大的火力发电厂,电厂火电总装机容量将达到7425.3兆瓦。北仑电厂位于浙江省宁波市北仑区,地处杭州湾口外金塘水道南岸,北与舟山市金塘岛隔海相望,
今年夏季,四川出现“汛期反枯”的罕见现象。目前,四川天然来水电量由同期约9亿千瓦时下降至约4.4亿千瓦时,降幅超51%。因水电发电能力断崖式下降,造成四川省供电支撑能力大幅下跌。为了补上水电缺口,四川67座火力发电厂开始启动发电。四川广安发电有限责任公司是全川最大的火力发电厂,截至8月19日
中国招标投标公共服务平台发布大连嘉宏供暖有限公司辽师锅炉房65T锅炉超低排放改造项目招标公告,项目预算1828.36万元,招标内容包含脱硝工程、脱硫工程、除尘工程的深化设计、建设、接驳、联络、资料设备采购、运输、安装、调试、验收、培训等相关内容。
海南省市场监督管理局发布关于落实《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》的实施意见,支持锅炉更新改造。围绕节能降碳、超低排放等方向,依托大规模设备更新和消费品以旧换新行动,联合相关部门,引导支持锅炉生产和使用单位开展锅炉更新改造,推动锅炉设备和技术升级,推动锅炉设备和技术升级。同时,防
4月19日,国能(泉州)热电有限公司1号锅炉水压试验顺利升压至试验压力19.71MPa,试验中一次汽系统5分钟压降值0.03MPa,一次通过试验并验收。在1号机组C级检修期间,该公司狠抓质量管理、效率管理、质量验收等环节,依托“党员+精品检修”活动平台,在金属技术监督、水冷壁管更换、“四管”防磨防爆检
中国招标投标公共服务平台发布九三集团长春大豆科技股份有限公司动力工段锅炉超低排放改造项目中标公告,山东科达环境工程有限公司中标,中标价格1062万元。本项目招标范围新建75t/h锅炉SNCR炉内脱硝与SCR炉外脱硝设备及配套设施;拆除现氧化镁脱硫塔,新建石灰石湿法脱硫塔及配套设备、自控系统增加高
4月18日上午11时18分,国家电投贵州金元织金“上大压小”异地改建项目(2×660兆瓦)1号机组锅炉大板梁开始吊装,标志着该项目1号锅炉主体结构基本完成,继而进入全面冲刺的安装阶段。据悉,大板梁是锅炉钢结构最关键、最具标志性的构件,用于承担锅炉本体主要重量,是整个项目建设中吊装难度最大的部
白音华金山发电有限公司1、2号锅炉灵活性改造EPC工程招标公告(招标编号:CHDTDZ059/19-QT-099)一、招标条件白音华金山发电有限公司1、2号锅炉灵活性改造EPC工程项目已批准,招标人为白音华金山发电有限公司,项目资金为自筹。具备招标条件,现进行公开招标。二、项目规模和招标范围2.1招标采购项目地
4月6日9点16分,伴随着料峭的春风,中能建建筑集团承建的新疆重能石头梅2×100万千瓦煤电工程项目部1号锅炉受热面顺利开焊,标志着1号锅炉主体安装工程进入快车道。闻令而动,吹响攻坚创效“集结号”大年初五,接到复工集结号,能建人拎起早已收拾好行囊,踏上了返岗之旅。复工后,项目团队以“开局就
4月8日11时18分,上高发电项目1号锅炉G3大板梁顺利吊装就位,标志着该机组锅炉钢结构主体安装接近尾声,即将进入锅炉受热面吊装阶段。集团党委书记、董事长揭小健,党委副书记、副董事长、总经理曾昭和,党委委员、副总经理胡若兰,公司党委书记、董事长叶荣,党委副书记、总经理宋和斌,党委委员、副
北极星电力网获悉,华电集团电子商务平台近日发布青海华电格尔木一期2×660MW煤电项目第一批辅助设备(汽机房行车、锅炉三大风机)招标公告,详情如下:青海华电格尔木一期2×660MW煤电项目第一批辅助设备(汽机房行车)_招标公告(招标编号:CHDTDZ011/21-FJ-002)一、招标条件青海华电格尔木一期2×6
内蒙古招标投标网发布内蒙古鑫泰集团突泉县鑫光热力有限责任公司2X75吨锅炉环保升级超低排放改造项目EPC总承包招标公告,项目预算5080万元,计划新建脱硫工艺楼一座,新建泵房、浆液池房及其他附属构筑物。对内蒙古鑫泰集团突泉县鑫光热力有限责任公司现有2×75t/h循环流化体锅炉进行脱硝脱硫除尘超低
北极星垃圾发电网获悉,福建省德化县生活垃圾焚烧发电项目锅炉的第一榀钢架顺利吊装,标志着项目机电安装工程正式启动。据了解,该项目总投资3.7亿元,拟建设一条400吨/天的生活垃圾焚烧线,配套建设1台余热锅炉、1台10000千瓦汽轮发电机组。项目建成后,每年可处理生活垃圾总量约14万吨,发电6000多万
1概述中国石化集团资产经营管理有限公司齐鲁石化分公司热电厂二化动力站(简称二化动力站)有3台240t/h循环流化床锅炉(CFB),2006年底投产,由济南锅炉集团有限公司制造,型号:YG-240/9.8-M1,额定蒸发量240t/h,过热蒸汽压力9.8MPa,温度540℃,是一种高压、单汽包、自然循环的锅炉。主要为空分装置、
循环流化床是近十几年来在国际上发展起来的新一代高效低污染清洁燃烧技术,循环流化床锅炉以其燃料适应性强系统简单操作运行方便等优点发展迅速循环流化床锅炉早期主要是用来燃烧劣质煤,随着技术不断更新,目前很多生物质电厂垃圾电站也都采用循环流化床锅炉,但是由于受燃料来源限制,生物质及垃圾电站规
为获得更高的发电效率与更低的污染物总排放值,同时基于材料工业的迅速发展与投资成本的考虑,国内外都在积极研制大容量、高参数的循环流化床(CFB)锅炉。如今,我国已经拥有60余台投入商业运行的300MW级CFB机组,全世界单机容量最大的四川白马600MW超临界循环流化床示范电站也已并网发电。总体来看,大
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!