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《2016年江苏省发电企业迎峰度冬技术监督情况通报》印发

2017-05-04 08:34来源:北极星电力网关键词:发电企业燃煤机组火电收藏点赞

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4.3 本次检查发现的主要问题和整改建议

4.3.1 电能质量方面

部分机组在节假日期间的进相深度达不到要求。其中,一些机组因厂用备用电源的变化,厂用电切换条件下的进相深度达不到要求,建议与调度联系重新进行进相试验或更改进相限值;个别机组进相运行能力达不到要求的进相深度,建议重新进行进相能力试验,确定合理的进相限值;一些机组进行超低排放改造后,部分厂用系统负荷加重并影响进相及正常运行,建议加强运行统计分析,必要时调整厂用变压器分接头。

2015年8月实施新的“江苏电网统调发电机组运行考核办法”后,部分电厂被考核的情况较多。经过一段时间的调整,目前各电厂无功、电压控制情况已有较大改善,各电厂并网点母线电压指标控制较好,AVC系统的运行基本正常,但部分机组仍存在考核现象,原因主要有:调度下达的电压上限与AVC主站下达的电压目标值相差较小,容易出现电压多次超上限的情况,建议加强运行监视与控制,与调度部门联系适当调整电压上、下限;部分机组AVC投运时间较长,AVC的参数设置与机组现在的出力能力有较大变化,电压超上、下限而机组未达到出力能力,建议可与AVC厂家联系根据机组的实际情况调整AVC的无功上、下限和电压限制等参数,消除或减少被考核情况。

接入南京西环网的华润南京电厂以及华能南京电厂,由于电网电压水平较高,机组长期进相运行,且在机组进相运行情况下220kV电压仍然达到235kV以上,超出省调下达的电压曲线上限,建议与调度部门加强沟通协调。

按照电调〔2014〕74 号“江苏电力调度控制中心关于做好并网电厂相量测量装置、机端负荷采集等工作的通知”,仍有部分需改造增加PMU装置量测量的机组未完成整改;原因主要为PMU装置需要通过技改项目进行需要改造或更换、有关励磁调节器信号需要结合检修机会增加硬件设备后引出、部分运行年限较长的励磁调节器无法引出相关信号等,建议相关电厂加快改造进度。

检查发现,有些电厂在2台或多台机组(接入同一母线)同时运行时存在机组无功出力不平衡较大的情况,还有在高压母线电压偏高已接近电压曲线上限而机组仍输出较多容性无功,建议检查励磁系统、AVC系统参数配置。

运行时间较长的AVC系统会出现响应速度慢、调节精度降低、不同机组间无功功率分配不平衡等情况;对于火电厂AVC系统目前尚没有相关标准规范规定其检修周期及项目,建议按照继电保护设备的检修周期,开展AVC装置的周期检测,重点为AVC装置电源模块以及AVC系统采样回路的精度。

按照省调度控制中心2014年“关于加强火电厂一类辅机变频器运行管理和整改工作的通知”,给煤机变频器控制电源应由UPS供电,目前仍有电厂相关整改工作尚未进行,也未开展给煤机变频器低电压穿越整体改造,建议尽快实施。

2015年7月颁布,8月实施的《江苏电网统调发电机组运行考核办法》增加了对于110kV上网的机组进行电压合格率考核的内容,建议有关电厂加强对110kV母线无功、电压的运行控制。

4.3.2 励磁方面

各电厂在励磁系统管理和运行方面尚存在一些问题:

根据《国家能源局综合司关于开展并网电厂涉网安全专项检查工作的通知》上报的自查结果以及技术监督现场检查发现,一些电厂励磁系统完成技术改造、机组扩容改造或机组接入方式发生重大改变后,未及时完成涉网试验项目,未按照相关标准规定的交接或大修试验要求完成全部空载和带负荷试验项目;不少机组励磁系统大修试验项目不全,试验报告较简单,内容不规范,励磁系统试验项目外包时未与设备厂家或服务单位签订详细技术协议,试验项目和报告把关不严。

《江苏电网并网机组网源协调重要参数核查报告》发现的问题,按照国家电网公司调运〔2013〕70号文《国调中心关于开展并网机组网源协调重要参数专项整改工作的通知》以及江苏调控中心电调〔2013〕122号文的有关要求,在2014年3月30日前应整改完成,但目前仍有部分电厂尚未完成,其中,部分运行时间较长的励磁调节器具备整改条件,只能等待技改换型,部分励磁调节器由于厂家的原因尚未完成全面整改工作。

部分采用自并励励磁系统的机组励磁功率柜均流系数尚达不到标准要求的0.9,建议联系设备厂家进行整改。

机组发变组保护动作后逆变灭磁大多通过励磁调节器中的中间继电器实现,设备厂家原配的中间继电器动作功率偏小,部分电厂已经出现受干扰后误动作的事故,存在安全隐患;建议对中间继电器动作功率进行试验,若功率不满足大于5W的要求,应及时更换,防止受到干扰误动。

当前火电机组绝大多数是单元接线,这样的机组应采用负调差,以补偿部分升压变压器电抗,从而提高机组对电网无功的支撑能力,保证接入同一母线多台机组的无功出力平衡,但是部分电厂仍采用零调差或正调差;应按照有关规程要求完成大型机组励磁系统电压调差率的整定计算工作,对已经完成调差系数整定计算的机组,应按照《DL/T843-2010大型汽轮发电机励磁系统技术条件》的要求及试验方法,结合机组检修或开机机会,完成调差系数及电压静差率的动态试验,确保调差系数的正确性准确性及电压静差率的准确性。

5 电测专业

5.1 总体情况

电测专业本次迎峰度冬技术监督服务活动通过技术座谈、现场检查、查阅资料、查看生产管理系统等形式,对电厂设备工况、设备技术状况、监督管理情况、目前存在问题及近阶段监督工作进行了全面了解。检查结果表明,目前全省各并网电厂电测设备运行情况总体良好;监督网络相对稳定;监督网络活动能够正常开展;设备运行、维护、缺陷处理工作能够及时进行。

电测仪表“三率”按期进行统计,电测仪表检验率达到100%。互感器二次回路连接导线已采用铜质单芯绝缘线,导线截面多数大于10mm2。互感器实际二次负荷运行在25~100%额定二次负荷范围之内,电流互感器一次电流运行在30~120%In以内。

多数并网电厂建有标准实验室或具备现场检测资格,可以开展本厂校验工作;个别电厂检验工作则采用外包、外送方式进行。绝大多数建标电厂计量人员持证率满足要求,能够保证电测设备检测工作的开展,检测条件、检测装置基本满足规程要求。

绝大多数电厂电测通过变送器、交流采样器及相应的DCS、ECS、NCS、RTU系统实现了电气监测自动化、信息化、远程化。发电机、高厂变、启备变已实现自动采集,个别6kV系统暂未实现。

关口计量装置配置符合DB32/991-2007《电能计量装置配置规范》要求,总体运行情况良好,关口电能表、PT二次压降、PT误差和CT误差符合标准要求,在省控线范围以内。计量装置管理到位,未发生重大异常事件。

5.2 本次检查发现的主要问题和整改建议

(1)个别电厂因没有建立标准计量实验室,目前电测设备的检测主要采用外包方式。在厂内具备场地、人员的情况下,建议建立电测计量标准实验室,以便更好地服务于百万电厂。

(2)部分电厂电测实验室开展的检测项目偏少,检测能力有限。建议增加新的检测项目,提高实验室的计量能力。

(3)个别电厂电测实验室在筹建中,初步具备指示仪表、电能表、变送器的日常检测能力。变送器校验仪、继电保护校验仪、小信号发生器、数字示波器已采购,建议尽快建立电测计量标准实验室,依据JJF1033-2008《计量标准考核规范》的要求,实验室的环境条件及设施应当满足计量检定规程或技术规范的要求,建议电厂依据规范要求,购置后续检测设备,配置人员,准备建标资料,早日具备条件建标。

(4)部分电厂一期远动系统部分出线测量用变送器已运行超过10年,超过使用期限,存在元件老化、离散性突出等安全隐患,,稳定性难以保证,建议利用检修机会对启备变间隔进行更换,减少故障率,以确保机组的稳定可靠运行。

(5)根据集团及厂内规划,个别电厂将建立电测计量标准实验室,主要开展五个项目(0.2级及以下交、直流电流表、电压表、功率表;0.2级及以下电量变送器;绝缘电阻表、电子式绝缘电阻表;0.1Hz工频频率表;0.5级单相相位表)的实验室检测工作。目前场地、人员都已具备,有5人取得了检定员证书。建议在实验室的布置上,实验室要选择远离振动、烟尘和强电磁干扰的场所。应有防尘、防火措施,新风补充量和保护接地网应符合要求;室内应光线充足、噪声低、空气流速缓慢、无外电磁场和振动源、布局整齐并保持清洁。实验室动力电源与照明电源应分路设置。应配备监视和控制环境温度、相对湿度的温湿度计,并应设立与外界隔离的保温防尘缓冲间。标准装置应选用技术先进、性能可靠、功能齐全、操作简便、自动化程度高的主流产品,装置应具备与管理计算机联网进行检定和数据管理的功能。

(6)个别电厂新型的电能表校验装置已更换完成。目前电能计量标准未进行建标考核。依据《计量标准考核规范》(JJF1033-2008)的要求,建议及时向认证部门提交认证申请,确保合理、有效地开展量值传递工作。

(7)个别电厂一期电能采集机安装在一期电子设备间SIS机柜,负责采集1号、2号发变组、6kV所有电能表电量数据,目前使用的电源为一期集控室照明电源,照明电源切换会造成电量采集机断电,可靠性差。建议改为UPS电源,1号机UPS、2号机UPS各引一路电源到SIS机柜,两路电源在柜内手动切换。

(8)部分电厂机组计量用互感器二次回路未做电压降测试。按照《电能计量装置技术管理规程》(DLT448-2000)要求,建议尽快完成机组计量用互感器二次回路压降测试工作,确保其工作在合理范围内。

(9)个别电厂1、2号机关口计量将由对侧变电站回迁至厂里,目前电厂1、2号机关口电能计量装置配置不符合DB32/991-2007《电能计量装置配置规范》(江苏地方标准)的要求,与省电科院沟通后要求更换互感器,目前正开展招标工作。建议依据JJG1021-2007《电力互感器检定规程》、DB32/991-2007《电能计量装置配置规范》的要求,对更换后的电压互感器与电流互感器的计量绕组进行比角差误差检定,使得关口计量点符合改造后的要求。

(10)个别电厂国家电力公司发输电运营部编的《电力工业技术监督标准汇编(电测监督)》2006年版本,电测专业缺少最新的纸质规程,应配备最新的JJG1021-2007《电力互感器检定规程》、JJG596-2012《电子式电能表检定规程》等规程,建议电厂及时购买并受控。

(11)个别电厂直流电流表指示仪表校验记录,名称标示不一(校验记录,校准结果,检定员);变送器校验记录,名称不一,另外,标准装置信息(名称,准确度,有效期)排列分散,容易引起歧义。

(12)部分电厂要及时督促电科院移交上一周期的PT二次压降测试报告,并将每季度的关口电能表校验报告按时归档,每年开展一次数据的综合比对工作。

(13)部分电厂电测人员尚未取得专业资格证书,建议利用培训取证机构举办的培训班,参加考核取证工作。

(14)个别电厂机组发电机出口电压互感器误差在额定二次负荷及下限负荷下,计量绕组检测数据不符合JJG 1021-2007《电力互感器检定规程》的要求。在额定二次负荷下误差负偏比较大,直接影响发电机出口电量计量的准确性。根据方天公司检测的数据,计量绕组二次负荷在30VA(测量绕组二次负荷在11.25VA)的情况下误差符合规程要求;建议发电机出口电压互感器计量绕组二次负荷控制在15VA以下(测量绕组二次负荷控制在45VA以下),在不更换电压互感器的情况下,保持互感器运行在误差限范围内。

(15)个别电厂自2013开始已逐步开展测控保护装置交流采样功能的检定工作,但因为目前实验室所使用的校准装置功能不完善,一直无法实现自动检定。手动检定带来了人为误差,且效率低下,建议尽早配置新型的交流采样检定装置,以满足对全厂保护测控装置交流采样功能自动检定的需要,提高检修质量及效率。

(16)传统模式的电测量变送器都是用来测量稳态时的电气参数,不能准确测量故障情况下的暂态电气量。故障时其输出信号畸变严重,已成为影响机组安全运行的重要因素之一。多家电厂发生过因此原因造成非计划停运的事故。基于本厂仍在使用此种变送器参与有功功率调控,存在不小的隐形风险,建议尽快进行参与机组协调电测量有功功率变送器的改造工作,升级改造为新型发电机智能变送器装置,更好地解决暂态特性带来的保护误动作隐患,确保机组安全运行。

(17)个别电厂电测计量实验室墙皮脱落严重,无关仪器的包装箱占用了实验室的空间,建议保持实验室环境的整洁有序。

(18)个别电厂标准室交直流源自建厂以来一直使用至今,设备严重老化,输出极不稳定,在校验电能表、变送器过程中,会对辅助电源部分造成损伤,建议购买新的交直流源。

(19)部分电厂发变组变送器使用年限已较长(超过10年),建议逐步进行更换并改造成新型智能数字功率变送器。目前很多电厂都逐步将DEH功率变送器改造为智能变送器,数字智能功率变送器具有抗干扰能力强、暂态性能好、解决了由于涌流中非周期分量导致测量电流互感器暂态饱和的问题,而且由于是双电源、双CT、PT、电压电流二次回路断线闭锁等功能,彻底解决了DEH功率变送器异常造成发电机跳闸故障的问题。

(20)部分电厂非关口计量装置(PT、CT)自投运至今没有经过检测。根据《测量用电压互感器检定规程》(JJG314-2010)相关要求,建议电测实验室配置设备,结合一次设备检修停运机会,开展非关口计量装置(发电机侧及变压器侧PT、CT、励磁变侧的CT)的比角差检测工作。

(21)个别电厂一期电能采集机安装在一期电子设备间SIS机柜,负责采集1号、2号发变组、6kV所有电能表电量数据,目前使用的电源为一期集控室照明电源,照明电源切换会造成电量采集机断电,可靠性差。建议改为UPS电源,1号机UPS、2号机UPS各引一路电源到SIS机柜,两路电源在柜内手动切换。

(22)个别电厂标准实验室原仪表、变送器、电能表标准装置使用年限长,装置稳定性、重复性差,目前已重新购置新标准器,目前该标准装置尚未进行建标考核。依据《计量标准考核规范》(JJF1033-2008)的要求,建议及时向认证部门提交认证申请,确保合理、有效开展量值传递工作,更好地开展仪表、变送器、电能表以及交流采样装置的校验工作。

(23)个别电厂220kV关口电能计量装置电压取自220kV线路CVT,上次比角差试验日期为2010年一季度,根据《JJG1021-2007电力互感器》检定规程要求,电容式电压互感器比角差试验检定周期为4年,目前已超周期。

(24)个别电厂新检修大楼明年投运,实验室搬迁。建议搬迁后进行标准装置复证工作。尽早准备考核资料,依据建标考核的流程开展装置的送检、资料的收集等工作。

(25)查个别电厂外委单位的发电机变送器检验报告,缺乏检定依据(引用标准),环境温度、相对湿度缺少单位符号,另外,缺少使用标准装置(TAS-B(07)交流采样与变送器检定装置)的检定有效期。

(26)部分电厂机组计量用互感器二次回路未做电压降试验。根据相关规定,关口及重要电能计量装置应每季度现场实负荷检验一次,电压互感器二次回路压降和互感器二次回路负荷至少每两年测试一次。建议购买二次压降测试仪,对计量回路进行二次回路电压降测试。

(27)查部分电厂高备变三相电流变送器校验报告,依据标准信息不全。由于RTU远动终端用电测量变送器、发变组电测量变送器均属于重要的电测量变送器,建议督促检修单位采用性能优良的多功能电测仪表检验装置进行全自动检验并自动生成报告。

(28)目前部分电厂缺少有记录功能的温湿度计,建议购买并补充温湿度监控记录,定期送检。

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