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【干货】200MW机组脱硫吸收塔喷淋管堵管故障分析与处理

2018-03-19 09:15来源:电力行业节能环保公众服务平台作者:姜晓莉 孟宏杰关键词:脱硫湿法脱硫烟气脱收藏点赞

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摘 要:结合大唐河北发电有限公司马头热电分公司7、8 号200MW 机组脱硫吸收塔喷淋管多次堵管的异常情况,详细分析故障原因,并提出防范措施。

关键词:脱硫;浆液循环泵;颗粒物

0概述

大唐河北发电有限公司马头热电分公司200MW 机组也进行了脱硫系统装置的改造,将脱硫的控制系统并入到相应机组的主控制系统当中,与单元机组控制系统实现集中控制。大唐河北发电有限公司马头热电分公司7、8 号200MW 机组烟气脱硫装置采用石灰石—石膏湿法脱硫工艺,由上海中芬新能源投资有限公司设计。系统由烟气系统、吸收塔系统、工艺水系统以及与9、10 号脱硫公用的湿磨制浆系统、石膏脱水系统、FGD 排放系统和废水系统等设备组成。锅炉尾部烟气经过除尘器进入吸收塔,吸收塔采用DW 喷淋塔设计,吸收区设置二层喷淋,烟气先与来自喷淋层的吸收塔浆液顺流接触,经转向后再与吸收塔浆液逆流接触,进行脱硫吸收反应,去除烟气中的SO2。在吸收塔顶部设有高效管束式除尘、除雾装置,除去出口烟气中的雾滴后通过净烟气烟道进入烟囱,排放至大气。生成石膏的过程中采取强制氧化技术,设置氧化风机将浆液中未氧化的HSO3-和SO32- 氧化成SO42-。在吸收塔浆液池内设有搅拌装置,以保证混合均匀,防止浆液沉淀。氧化后生成的石膏通过石膏排出泵进入石膏脱水系统,脱水后产生的滤液进入废水处理系统或回收至吸收塔。

吸收塔系统是脱硫装置的核心系统。待处理的烟气从下部进入吸收塔,上升至吸收塔上部;在吸收塔喷淋层向下喷出雾化后的浆液,洗涤过程是一个逆流的过程实现的,与喷淋的石灰石浆液先顺流后逆流接触,去除烟气中的SO2,同时烟气中的HCl、HF 和部分SO3 也与浆液中的石灰石反应而被吸收。如图1 所示。

图1 石灰石-石膏湿法脱硫工艺原理

1故障情况概述

大唐河北发电有限公司马头热电分公司7、8号200MW 机组脱硫系统采用U 型液柱塔的石灰石- 石膏湿法脱硫工艺技术,湿法脱硫技术较为成熟,效率高,操作简单。在脱硫设备投运之初,脱硫系统运行效率较高, 入口SO2 在5000mg/Nm3 时,启动4 台浆液循环泵,出口排放浓度可以稳定保持在50mg/Nm3 以下,但是在200MW 机组经历过数次启停机过程后,脱硫系统的运行效率出现明显的下降情况,影响脱硫效率的因素很多,如吸收温度,进气S02 浓度,脱硫剂品质、粒度和用量(钙硫比),浆液pH 值,液气比,粉尘浓度等。经过对影响因素进行具体分析,发现传统的石灰石/ 石灰- 石膏法烟气脱硫工艺采用钙基脱硫剂吸收二氧化硫后生成的亚硫酸钙、硫酸钙,由于其溶解度较小,极易在脱硫塔内及管道内形成结垢、堵塞现象。初步推断原因为脱硫吸收塔喷淋管堵塞造成,如下图2 所示。

图2 吸收塔系统结构图

7 号机组在两次停机过程中,脱硫吸收塔喷淋管道未检查,机组再次停机,吸收塔喷淋支管检查,最末端1 根喷淋支管上尾端5 只喷嘴堵塞,发现堵塞后,5 只喷嘴进行了疏通。对每根支管倒数第5 只喷嘴从顶端至支管底部的高度进行了测量,为350mm。如下图3 和图4 所示。

图3 吸收塔—喷淋管道示意图

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