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张家口电厂2007年全国机组竞赛创佳绩

2008-06-10 11:14来源:中国大唐集团公司关键词:张家口张家口电厂收藏点赞

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      本网讯在第37届“全国300WM级大机组竞赛”117家发电企业的339台机组评比中,大唐国际张家口发电厂4号机组荣获“2007年全国300WM级大机组竞赛”二等奖,5号、8号机组均荣获该竞赛三等奖。

      长期以来,张家口发电厂以“保安全、增效益、促发展”劳动竞赛为主线,以安全生产管理、经济运行为核心,树立“对内严格管理,对外积极协作”的理念,将“工作沉下去,问题浮出来”作为全年的工作思路,提高认识、转变观念、挖掘潜力、创新机制,完善闭环管理,促进管理水平的不断提升。

      狠抓全员培训,提升职工素质。为支持企业的发展壮大,该厂不断向新建项目和山西大同塔山分厂输送管理人才和技术人才,运行人员岗位调整非常频繁,仅2007年调离或到其它部门任职的集控人员达37人,其中值长5人,机组长以上人员达16人。为避免随之出现的人才短缺,该厂注重补充新生力量,突破“瓶颈”,建立了日常培训的长效机制,鼓励职工岗位成才,促进安全发供电。

      该厂采用全方位换角度练兵,提高运行人员的实际操作水平。运行人员充分利用局域网资源,提供“事故异常”园地,便于职工学习总结、吸取教训,举一反三,防患于未然;开展事故预案的实战演练和桌面演练,一方面提醒职工加强警惕,提高对突发事件的应变能力,另一方面加强职工的相互协作,培养统一作战能力,筑牢安全生产的“防火墙”;加强脱硫迎新培训,为改善周边生态环境和保奥运供电整装待发;以集控取证考试为契机,以仿真机为依托,以竞争上岗考试为手段,激发职工学习的积极性,日常培训中以相互考问、共同探讨、模拟操作、归纳总结等方式进行有针对性的培训,通过严格的考试提高运行人员的实际操作能力,并对暴露出的问题不断分析总结,吸取教训,使培训效果逐步得到提高;组织部分职工参加了中、高级技师的技能鉴定,保证了运行职工队伍的连续性和高水平。

      在集团公司成立5年以来首次举办的集控运行值班员调考中,该厂8位同志均被授予“中国大唐集团公司2007年集控值班员调考优秀选手”称号,王俊杰等7位同志分别获得前7名。在5家“中国大唐集团公司2007年集控值班员调考优秀单位”中,该厂以92.56分的平均成绩位居榜首。

       探索管理模式,渗透安全理念。该厂深入落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,倡导“安全生产得之于严、失之于宽”的理念,强化风险管理意识,不断探索完善先进的安全管理模式,全面提升企业安全管理水平。生产副厂长李建东适时向职工灌输职工违章与有效监督的博弈理论,即职工遵章和有效监督进入安全区,职工遵章和不监督进入短暂区,职工违章和有效监督进入混乱区,职工违章和不监督进入危险区,这套理论的推广在全厂上下形成了“凡事有人负责,凡事有章可循,凡事有人监督,凡事有据可查”的责任氛围及安全生产保证体系、安全监督体系、技术保障体系三大安全管理体系。

      该厂把“以人为本”作为安全文化的核心价值观,以培养职工良好的安全意识、安全文化素质、安全生产能力为重点,利用广播、电视和报纸广泛宣传,通过创作安全漫画、征集安全警句等形式,努力营造安全文化氛围,向职工渗透集团公司“生命至上,安全第一”的安全理念,并深入开展“让安全理念成为行为习惯”为主题的安全文化创建活动,逐步提炼形成了以“安全素质需要点滴灌输”的环境文化、“人的生命高于一切”的精神文化、“人人为安全负责”的制度文化和“全员保安全”的行为文化4部分组成的企业安全文化,使职工全身心投身于安全生产,减少了机组降出力次数,2007年实现“零非停”,保证了机组长周期连续安全运行,获得了集团公司“2007年度非计划停运国内一流指标”称号。

      提高节能意识,力促节能降耗。该厂以“节能宣传周”活动为载体,从节能宣传入手,加强节能培训力度,重点对运行人员在厂用电和小指标的调整理念上进行灌输,同时利用各种机会培训有关节能法规、制度,以提高全员的节能意识,促进日常生产工作。在此基础上,该厂紧密围绕年初制定的《确保完成2007年度生产经营目标行动计划》进行指标分解,落实完成目标及责任人,定期进行检查考评,每月召开节能分析会,加强指标分析,确保行动计划的按期完成。通过制定和完善降低厂用电率、降低机组热耗、节油、节水、运行经济指标控制等多项节能技术措施,以及配套的考核奖励机制和优化运行方案,该厂进一步推进节能降耗工作的开展。

       该厂加强节能技术监督,使定期监督和日常监督逐步实现规范化和标准化,通过对锅炉效率、主蒸汽温度、压力、排烟温度等20项能耗指标进行测试、计算、统计,实现节能监督闭环管理;采用与全国先进机组指标对比分析的方法,挖掘降低制粉单耗方面较大的潜力。在2006年磨煤机最大出力试验、降低一次风压取得效果的基础上,该厂逐步开展了“根据磨煤机健康状况优化风煤比曲线、摸索最佳煤粉细度范围”的尝试。制粉系统运行方式和一次风压调整上,破除了以前“运行制粉系统越多越安全”、“风量越大磨煤机越安全”的陈旧观念,而是根据负荷需求、煤质特性和设备健康状况,在充分考虑安全的前提下,尽量减少磨煤机运行台数,在满足磨煤机通风量和一次风速的基础上,降低一次风压,以达到节电目的。该厂重新修正了调门重叠度及开启曲线,本着降低阀门节流损失的目的,重新整定了定滑压曲线经济性拐点,严格控制机组机前压力,提高机组效率,降低供电煤耗。

       针对煤质特点,开展指标竞赛。2007年电网平均利用小时继续下降、煤炭资源紧缺、两型企业建设任务艰巨,该厂以提高效益为中心,在煤源紧张的情况下,对所进蔚县煤湿而粘、煤斗经常蓬煤的特点,采取了定期降煤位的技术措施,做好燃煤配烧工作。

      该厂积极开展小指标竞赛活动,并依照发电量的完成情况进行考核奖励,调动了运行职工的工作积极性,加强了与中调的沟通与协调,树立服务意识,听从调度指令,积极调整,努力提高负荷率,做到高峰带得上、低谷压得下。通过开展精细化管理,提高控制精度,该厂在运行调整上严格按照滑压曲线控制,保证对应负荷下较高的主汽压力,实现了压红线经济运行;依托“小神探”,实现全员点检,提高巡回检查质量,加强缺陷管理,实现低谷消缺,确保机组稳发、满发。
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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