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标准化检修使最差机组变身“优等生”

2012-03-28 10:52来源:中国能源报关键词:火电中电投火电机组收藏点赞

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近日,记者从中电投金元集团获悉,该集团黔西电厂3号机组获得中电投2011年度火电机组唯一的“2011年度A级检修状元机组”和“2011年度300MW纯凝机组火电生产运营标杆机组”两项荣誉称号。据悉,截止到2012年1月20日,3号机组大修后连续安全运行了581天,修后累计完成发电量32亿千瓦时。

“一分付出,一分收获。”3号机组的良好运行也是巨大努力付出后所取的硕果。那曾是经黔西电厂燃烧性能最差、发电煤耗最高的机组,如此转变是如何实现的呢?

“是标准化检修使其发生了蜕变。”该厂工作人员介绍说。

作为集团标准化、节能化、专业化管控模式下首台A级检修机组,该机组停机检修首次引进标准化检修,即“检修文件包制、关键节点把关和第三方监理制以及工作标准化”。

但这项制度的引入在检修员工中最初是“不受欢迎的”。

“标准化检修规定对检修过程做了各项规定,在许多关键节点,需要核查把关,而通常我们是靠经验积累判断通过的,这样一来就使得工序繁琐了很多。”黔西电厂一位工程师说。

记者了解到,标准化检修管理规定长达30多页,内容包括数百项,可谓是细致入微,例如,对安全帽的规定中有如下内容:(1)安全帽不应储存在酸碱高温日晒潮湿等处所,更不可和硬物放在一起;(2)检查有无变形、帽壳出现裂缝、变脆等现象;(3)塑料帽、低胶帽不超过两年半;(4)玻璃钢(维纶钢)棉胶帽不超过三年半。

“我们有比较完整的A修项目计划和进程表,有比较完善的设备检修标准,引进这项制度是不是有点多此一举?”一位锅炉检修人员说,而这也代表了许多员工对标准化检修的疑惑。

但标准化检修的优势在3号机组A修进行中逐渐显现出来。相比于之前机组检修的“粗放型”,检修文件包的制定,针对每一项工作,都编制了详细的流程和质量验收点,真正做到“一步一个脚印”。

“之前,我们做检修的话,通常是需要有经验的人,而有了标准化检修相关材料后,即使是一个新员工,也可以知道怎么做了。”一位工程师说。

而监理制度的执行,对设备检修进行阶段性质量验收,实现了检修质量的可控和在控,从而实现了电厂停炉检修的“精细型”转变。据悉,整个3号机组A修期间,黔西电厂根据标准化检修标准,制定了A修的质量控制措施及验收标准、A修的进度网络图、人力保障措施、检修现场文明管理措施、安全保障及应急措施、工器具检验报告、A修物资清单、A修费用分析等一系列技术和组织措施,检修过程中编制《监理简报》20期,《安全监督简报》7期,使用检修文件包达301 份,完成现场见证签W点1999点、签H点946点,异常不符合项67项。

“标准化检修的执行对3号机组A修质量提升起到了关键作用,也为此后电厂机组大修作业做出了榜样。”黔西电厂一位员工说。

而“生产运营标杆机组”的称号则是标准化检修的直接成果。如今火电形势日益严峻,在外部大环境无法掌控时,挖掘内部潜力,或许才是火电厂保持竞争力的最优选择。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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