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为了实现SO2消减目标,“十二五”期间我国大规模实施了燃煤电厂烟气脱硫工程,其中大部分电厂采用了石灰石-石膏湿法脱硫工艺。 由于采用GGH能够提高烟气排放烟温和抬升高度,减少污染物对地面的贡献,减轻烟囱排放白烟,不必对烟囱进行防腐改造,很多湿法脱硫系统都设置了GGH。脱硫系统投入运行后,GGH都出现不同程度的堵塞,严重影响了脱硫系统的正常运行,降低了脱硫系统投运效率,增加了系统能源损耗。这个问题引起了行业的重视,也进行了一些研究。本文结合某发电厂GGH堵塞改造治理的成功案例,介绍一种以设备改造为主的治理方案。
1、改造治理前的运行情况
1.1 堵塞的形成及发展
某发电厂脱硫系统于2006年投入运行,主要设备参数见表1。投入运行后,GGH出现堵塞,且戛来越严重。GGH堵塞程度直接反映在两侧压差数值上,随着运行时间的增加而增大。投运初期压差从0.1-0.2kPa逐步上升至1.0-1.3kPa,压差上升过程中通过吹灰器在线冲洗后略有下降。压差到了1.0kPa后停运脱硫系统进行离线人工高压水冲洗,进入GGH内部检查发现换热元件表面附着坚硬的类似水泥的污垢,吹灰器在线 冲洗对污垢几乎不起作用。前几次进行离线人工高压水冲洗后,压差能恢复到0.2-0.3kPa,堵塞现象得到一定程度缓解。多次冲洗后只能恢 复到0.4-0.5kPa,效果越来越差,冲洗间隔越来越短,最后不到50天就要离线人工高压水冲洗一次,严重影响了脱硫系统和发电机组正常运行。
1.2 堵塞的影响
由于GGH换热元件通风面积减小,两侧压差增大,通风阻力增大,引起增压风机负荷增加,电机工作电流增加,严重时增压风机出现喘振,甚至引起增压风机跳闸,脱硫系统停运。这里,如果设置有烟气旁路挡板,则紧急联运开启旁路挡板,烟道烟气压力出现大幅波动对锅炉 正常运行造成较大干扰;如果没有设置烟气旁路挡板,则联运发电机组跳闸。GGH堵塞后,增压风机工作电流增加,冲洗耗用的水和电也增加,增加发电机组的启停次数,减少发电时间,降低电厂经济收益。经机组发电期间开启旁路旁板或脱硫系统停运会降低脱硫系统投运率,增 加SO2排放,降低脱硫电价补贴收入,增加SO2排污费,还可能受到环保监察部门行政处罚。
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邢台国泰发电有限责任公司,装机容量2×300MW机组,#10、#11锅炉为北京巴布科克·威尔科克斯公司生产的BWB-1025/17.5-M型、亚临界参数、一次中间再热、单汽包、自然循环、露天、单炉膛、∏型布置、平衡通风、固态排渣煤粉炉。#10炉所配回转式空气预热器。中心驱动,三分仓结构,即空气侧采用两个分仓
摘要:大唐保定热电厂为东方锅炉生产的DG670/13.7-19型锅炉,锅炉为超高压、中间再热、自然循环、全悬吊、平衡通风、煤粉固态排渣炉,采用管式空气预热器,检修期间对预热器进行检查,中级预热器硫酸氢铵结垢尤为严重,造成换热能力下降,排烟温度提高,同时甲乙侧排烟温度偏差较大造成机组运行不稳定
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GGH堵塞顽症由来已久在湿法烟气脱硫系统中,经吸收塔净化后的净烟气温度一般为45~55℃,含饱和水蒸汽的净烟气,主要腐蚀性介质为SO2和SO3。在上述低温下,含饱和水蒸汽的净烟气容易冷凝产生腐蚀性的硫酸、亚硫酸液,对吸收塔后烟道和烟囱有很强的腐蚀性。GGH主要作用是将排烟温度提高,防止结露以及提升排烟高度。然而在运行中,穿过除雾器的微小浆液滴在换热元件的表面蒸发后,会形成固体结垢物。上述这些固体物会堵塞换热元件的通道,进一步增加GGH的压降。从而导致GGH的堵塞,引起增压风机的振动,严重时只能停运脱硫系统进行清洗。为了预防GGH结垢堵塞,通常采用设置蒸
GGH主要作用是在湿法脱硫烟气系统中,将净烟气温度提高,防止结露腐蚀吸收塔后烟道和烟囱,同时提升排烟高度。然而在实际运行中,GGH结垢堵塞的问题已困扰众多电厂。尤其在环保标准日益严格的今天,脱硫旁路取消后,脱硫系统的健康与否,直接关系到主机的正常运行。净烟气自吸收塔出来后,虽经过除雾器处理才进入GGH净烟气侧吸收热量,但烟气中仍然会夹杂一定的石灰石浆液,这部分浆液在经过换热元件时会附在换热元件表面,当转动至原烟气侧时,在高温下逐渐蒸干水分,形成硬垢粘结在换热元件上。随着运行时间的延长,必然导致GGH结垢堵塞,增压风机电耗随之增加,净烟气排烟温度偏低,烟
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