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那些年 电厂运行经历过的操作差错大汇编(除灰脱硫篇)

2018-06-07 14:59来源:热电论坛关键词:电力生产安全吸收塔脱硫收藏点赞

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20、湿磨研墨水旁路门内漏没及时关闭导致排浆罐下料口溢流

【事件经过】C1、C2、C3 湿磨研磨水旁路内漏(异常有开了旁路,忘记提 醒),某次早班,C1、C2、C3 湿磨停运,在系统停运后,湿磨研磨水没有及时 发现,主路和研磨水调节门都已经关闭,但是旁路内漏,造成湿磨排浆罐下料口 溢流。

【总结提醒】注意停整体系统后,观察研磨水流量。

21、检查不认真导致溢流水池实际液位低

【事件经过】溢流水池水位较难控制,#5、#6 溢流水池经过改造后会出现 积渣,在没有及时清理的时候会出现影响液位,加上就地有冲洗水管(灰库的就 地人员)某次中班,#5 捞渣机渣量较大,溢流水池内液位测点单一,测点位置 下面有积渣,盘上显示液位正常,实际就地液位已经很低,在监盘时发现电流异常,联系检修和华能至就地查看发现异常。

【总结提醒】就地巡检,加强沟通、加强监盘。

22、振动给料机停止后忘记停斗提机

【事件经过】石灰石斗式提升机在振动给料机停止后,经常会出现忘记停止 斗提机的情况,在白班中午期间和下午 5 点以后,会出现振动给料机停止,因为 逻辑保护的影响,会出现斗提机滞后停止的现象,巡检时听到就地有声响,汇报 盘前发现斗提机没有停止。

【总结提醒】加强监盘与巡检,按照时间查看该系统。

23、氨站辅汽调整不及时导致汽化器温度低

【事件经过】氨站辅汽在进行调整时,容易出现较大或者较小幅度的调整, 达不到运行工况要求,在集控负荷变化时会带来氨站辅汽压力的变化,同时在调 整过程中用氨量的变化也会影响辅汽的使用,某中班在#5 炉负荷急剧下降时, 氨站辅汽压力降低,同时用氨量加大,仅仅只是调整一次氨站辅汽旁路门就去进 行其他工作,待一个小时过后,氨站三期汽化器的问题一直低于正常值,同时一 二期的汽化器温度也在不断下降,经过协调,将辅汽由#6 机带后,恢复正常。

【总结提醒】调整后注意观察,有个周期,注意监盘。

24、没有及时发现真空皮带机下料口堵料造成石膏淤积

【事件经过】脱水楼真空皮带机下料口容易出现堵料现象,时间较长,会造 成脱水系统跳停,对真空泵(6KV)设备带来隐患,某次夜班,因为真空皮带机 下料口堵料,造成石膏淤积,真空皮带机跳停,真空泵跳停,在经过两个小时的 清理后正常。

【总结提醒】巡检加强,监盘注意观察视频监控。

25、脱水楼二楼小皮带石膏没及时清理导致系统跳停

【事件经过】脱水楼二楼小皮带容易出现打滑,造成脱水系统跳停,对真空 泵(6KV)设备带来隐患,某次中班,脱水楼二楼的小皮带因为皮带上带有部分 石膏没有及时清理,运行一段时间后跳停,盘上报警小皮带打滑报警后,整套系统跳停,联系外包清理后,重新启动正常。

【总结提醒】及时清理,加强巡检。

26、三期空压机冷却水由#6 机带误切为#5 机带

【事件经过】空压机的冷却水管的进水门标识不够明显,同时建议在管道上 注明#5、#6 闭式水的介质流向,分不清的话在单台机停运的情况下,容易出现 闭式水误关的情况,每次白班,#5 机停机,集控通知,将由#5 机带的闭式水切 换至#6 机运行,同时将空压机冷却水管道切换至#6 机运行,由于巡检人对管道 的不熟悉,加之当时标示不明确将原本是#6 机闭式水管道带的水切换至#5 机运 行,汇报辅控室后,由辅控室汇报至集控,在集控查看闭式水用量及其相关后发 现,切换的管道出现误差,及时将闭式水管道切换至#6 运行。

【总结提醒】加强与盘前联系,注意观察,做到及时发现、及时处理。

27、未认真分析 PH 测点故障影响石膏品质

【事件经过】吸收塔密度计与 PH 计在出现问题的时候联系南京埃森处理后, 告知的处理办法是校验数据,但是对于真正出现问题后,没有办法及时处理,影 响石膏中碳酸钙含量。某次白班监盘发现#6 炉吸收塔 PH 测点 1 故障且长时间处于 4。9 状态,加大供浆,提升 PH 值,保证吸收塔内有足够的浆液进行反应,在 第二天的石膏化验结果出来后,发现石膏中的碳酸钙含量高于 15%,正常值是不 高于 3%,后经分析为 PH 测点故障造成的供浆量大,吸收塔内浆液无法及时发现, 影响石膏品质。

【总结提醒】加强监盘、及时发现问题、及时处理。加强沟通不留隐患。

28、忘关#6 捞渣机补水门导致溢流水池大量溢流

【事件经过】巡检员巡检发现#6 溢流水池液位有点低,开了#6 捞渣机补水 门后,准备过一会再来关上。觉得是小操作,所以未向盘前汇报。接着操作员通 知他去启脱水系统,期间#6 溢流水池开始溢流。等巡检员去关补水门时,发现#6 溢流水池已大量溢流,水漫在路面上,造成不利影响。

【总结提醒】此次事件第一反映操作人员责任心不够强,工作不细致严密。 第二是开阀门特别是开多大心中无数。第三是人员之间沟通协调有问题。

29、B1 脱水皮带机进行脱水时误开 B2 脱水皮带机下料门

【事件经过】操作二期脱水系统时,正常情况浆液经过 B1 旋流器下至 B1 脱水皮带机进行脱水,但误将至 B2 脱水皮带机下料门打开,造成 B2 脱水皮带机 上有些许浆液。

【总结提醒】经过这一事件看出操作不严谨,工作出现麻痹大意,经此次情 况随之惊醒。

30、未认真检查浆液循环泵进口门实际位置导致漏浆

【事件经过】一期脱硫浆液循环泵进口门显示是关闭位置实际是开位(没送 电),吸收塔进水时造成浆液循环泵排空门漏浆,监盘时发现吸收塔地坑液位上 涨,就地检查才发现浆液循环泵排空门漏浆,浆液循环泵进口门在开位。

【总结提醒】吸收塔终结工单时要恢复安全措施,进水是要检查全面。

31、巡检时未及时发现石灰石浆液泵管道漏浆

【事件经过】#32 石灰石浆液泵管道在循泵房顶漏浆,7 点 10 巡检时还没发现漏浆,7 点 45 检查时,发现地面有几平米浆液,切换石灰石浆液泵后,联系 维修检修管道。

【总结提醒】事故随时会发生,就地巡检是发现事故的第一保障 。

32、交接班未及时记录 A2 除灰空压机运行状态

【事件经过】A2 除灰空压机上次机头烧坏事故时,上一班口头交代除灰空 压机没送电,接班人员没有认真检查,没及时记录设备运行状态。

【总结提醒】提高交接班质量。

33、少开阀门导致事故浆液返回泵跳停

【事件经过】事故浆液箱向#6 吸收塔进浆,在#6 浆液循环泵房门口小平台 处还有一个阀门,由于这个阀门与其他阀门距离较远,忘记了它的存在,没想起 打开。事故浆液返回泵启动后,管道压力过高跳停。重新检查管道阀门才发现少 开了一个阀门。

【总结提醒】切换管道阀门完毕后,要顺着管道重头到尾再次检查一遍。

34、误开阀门导致浆液漏出

【事件经过】污泥输送泵试转,进出口阀门打开时,有一个以前管道的阀门, 此管道已经截断改向别的管道,全靠这阀门阻挡浆液的流出,误以为是污泥输送 泵管道出口阀门将其打开,污泥输送泵启动以后浆液从管道截断处流出,这时才 发现开错阀门。

【总结提醒】在操作时要看清楚、想明白再进行。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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