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在设计煤种下(含硫质量分数为0.87%),FGD系统脱硫效率大于97.0%,出口SO2质量浓度<35mg/m3。烟气从入口进入吸收塔,与雾状浆液逆流接触,反应后的烟气经除雾器后由烟气出口排出。吸收塔内烟气流速在3.0~4.0m/S。改造前装设3层喷淋,每层喷淋配1台浆液循环泵,吸收塔共配3台浆液循环泵,见图1。
图1改造前脱硫吸收塔原理图
1.2改造后脱硫系统设计参数
对该机组进行节能降耗增容改造,同时进行近燃气轮机排放改造,烟尘、SO2、NOx排放质量浓度分别不高于5mg/m3、15mg/m3、35mg/m3。原则是在满足目标指标的基础上改动尽量小,节省工期和造价。
根据计算,改造需要液气体积比(简称液气比)为16,原设计为13.44,在保留原有浆液循环泵的情况下,新增1台体积流量为6750m3/h的浆液循环泵,改造后液气比为16.04,大于16满足要求。
原吸收塔浆池高5.9m,浆池体积为2345m3。喷淋层改造后,需要的吸收塔浆池体积为2930m3,浆池深度需要7.4m。将吸收塔进口烟道底板抬高约1.9m,使吸收塔浆池深度达到7.8m,满足设计要求。同时,提高原有浆液循环泵和新增浆液循环泵出口压力,即提高了喷嘴入口压力,增强喷淋效果,提高效率。改造后脱硫系统原理图见图2,改造前后主要设备规格对比见表2。
图2改造后脱硫吸收塔原理图
表2改造前后主要设备规格比较
改造后脱硫效率不低于99.0%,机组SO2排放质量浓度小于15mg/m3,满足超低排放要求,同时为电厂燃煤掺配提供一定空间。
2改造前后运行数据
2.1改造前FGD系统运行数据
表3统计了机组不同负荷对应的烟气量、FGD系统进出口SO2质量浓度、循环浆液的特性以及脱硫效率的平均值;表4表明了不同负荷下A、B、C3台浆液循环泵的性能参数、投运情况、总能耗、总浆液量以及不同负荷下脱硫浆液循环泵组实际运行能耗和总循环浆液量。
由表3、表4可以看出:
(1)烟气参数对浆液量的主要影响因素有烟气SO2质量浓度、烟气流量、烟速、烟温等。
(2)浆液性质对浆液量的影响因素主要有浆液pH和浆液密度等。
表3改造前FGD系统运行数据
表4改造前脱硫浆液循环泵投运情况
2.2改造后FGD系统运行数据
表5为改造后FGD系统运行数据。改造后机组增容至630MW,脱硫效率大于99%,FGD系统出口SO2质量浓度低于15mg/m3,满足技术改造要求。表6为改造后脱硫浆液循环泵投运情况。由表6可知:机组增容至630MW后,高负荷段为满足排放指标,所需循环浆液量增加,能耗增加。
表5改造后脱硫系统运行数据
表6改造后脱硫浆液循环泵投运情况
3循环浆液量裕量计算分析
3.1脱硫效率与循环浆液量计算式
根据电厂实际运行情况,采用控制变量法:实际运行中控制浆液特性(浆液密度及浆液pH等)基本不变;特定负荷下,燃烧煤种一定,一、二次配风等基本不变,烟气量在各个负荷下也基本不变;吸收塔反应区域体积为定值。脱硫效率和浆液量关系式为:
邻机600MW负荷运行数据见表7,邻机设计液气比也为13.44,钙硫质量比也为1.03。分析可知,相同负荷下,循环浆液量与脱硫效率散点图分布趋近式(2)曲线;由此表明该脱硫效率模型得出的式(2)、式(3)是正确的,具有一定的参考性。
表7邻机600MW负荷运行数据
3.2循环浆液量裕量分析
由不同负荷下的烟气量、燃烧煤种含硫量、FGD系统原烟气中SO2质量浓度、FGD系统净烟气中SO2质量浓度、SO2排放指标、FGD系统最低脱硫效率等,可计算出实际运行的最低脱硫效率,根据式(2)、式(3)可计算出最低循环浆液量,再由实际运行浆液量可得出改造前后循环浆液量的裕量(见表8、表9)。进口烟气SO2质量浓度根据设计煤种取一段时间内的电厂运行数据平均值;根据实际运行SO2排放数据与排放指标计算得出的最低脱硫效率需要满足FGD系统改造要求的最低脱硫效率,与实际运行吻合;循环浆液量的计算结果符合电厂实际运行中随负荷的变化关系。
表8改造前循环浆液量裕量
表9改造后循环浆液量裕量
4运行方式匹配与节能计算
4.1浆液循环泵的运行匹配方案
由表8、表9以及图4可知:改造后整个泵组运行功率大于改造前的运行功率,并且整个泵组不同负荷下投运都有较大的裕量,因此有必要进行消裕降耗。通过匹配脱硫浆液循环泵的运行方式来达到节能降耗的目的。改造后运行匹配方式见表10。
表10改造后合理匹配浆液循环泵运行方式
该火电机组造成浆液流量过大的原因是设计流量与所需流量的不匹配,因此重新对浆液循环泵投运进行合理匹配,可达到降低流量、节能降耗的目的。根据不同流量需求采取不同的泵组合运行,保证泵组高效运行。为方便不同负荷下投运和切换方便,匹配原则为流量先大后小,扬程先高后低。运行匹配方式为:机组负荷在600~630MW时,由于烟气量较大、烟气SO2质量浓度较高,必须全部投运A、B、C、D4台浆液循环泵才能达到排放要求;机组负荷在500~600MW时,投运A、B、C3台浆液循环泵即可满足排放要求;机组负荷在400~500MW时,投运A、B、D3台浆液循环泵即可满足排放要求;机组负荷低于400MW时,投运A、B2台浆液循环泵即可满足排放要求。
4.2节电潜力分析
该优化匹配方式节电量见图3。
图3运行匹配前后电耗对比
由图3可见改造后采用新的运行匹配方式节电效果明显:600~630MW负荷段为保证环保指标,投运方式不变,电耗不变;500~600MW负荷段电耗明显降低,幅度较大为630kW;400~500MW负荷段电耗降低,幅度较小为210kW;400MW以下负荷段电耗明显降低,幅度最大为840kW。同时,该匹配方式适合不同含硫量的煤种:若煤种含硫量较低,改造节能效果更好;若煤种含硫量较高,脱硫浆液循环泵容量及数量增加,节能改造空间更大。
4.3节电计算
2017年机组总运行5500h,由各负荷段年运行小时数(以2017年运行数据统计)得出该机组各负荷段年运行时间分配系数(见表11)。
表11机组负荷分配系数
改造后该节能运行方式的总节电量为3465000kW·h,该厂平均上网电价为0.45元/(kW·h),一年可节约电费为155.93万元。
5结语
在采用传统CL法设计控制系统的过程中,部分关键参数通过试探法求取,无法保证控制系统性能。笔者将CL法和SDBAS算法相结合,充分利用两者的优点,通过频域法保证控制系统的稳定性,通过寻优算法优化控制器参数、提升控制性能。仿真结果表明笔者提出的控制器模型具有良好的负荷跟踪、抗干扰性能,且鲁棒性较好,能较好地满足工程需要。该方法设计的控制器本质上是PI控制器,易于在组态中实现,而不须要对分布式控制系统组态模块进行二次开发,也不须要增设第三方外挂设备实现先进功能。
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