登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
我们看到的下面的图是一幅发电厂锅炉风烟系统启动趋势记录,显示的是送风机的启动过程,画面线条看似单调,背后热工自动控制系统的内涵却非常丰富。这是一套具有“一键启停”水准的锅炉风烟程序控制系统,由智能化的模拟量调节和顺序控制构成,运用了超驰控制、 “三态式”模拟量调节、本安型开关、智能选择器联锁、“自举纠偏”等现代的先进控制技术,由APS(Automatic Procedure Start-up/Shut-down)导引锅炉风烟系统一键启停,全面支持锅炉启动、停止、正常运行、RB甚至FCB工况,控制无忧。
(来源:北极星电力网 作者:王立地)
图1 锅炉风烟系统启动送风自动自举纠偏趋势
曲线注释:
① A送风机合闸
② 打开A送风机出口挡板
③ A送风机启动后开动叶
④ B送风机合闸
⑤ 打开B送风机出口挡板
⑥ B送风机启动后开动叶
⑦ 锅炉总风量25%ECR送风调节器由Stand-By转AUTO
⑧ 送风自动超驰调节
⑨ A、B送风机动叶开度一致,锅炉总风量30%
⑩ 锅炉总风量
一、 送引风机启动概述
在锅炉风烟系统启动前,作为APS启动的充要条件,引风、送风调节回路工作方式已经在自动伺服(Stand-By),锅炉总风量为零,与送风调节器的给定值存在最大偏差。
1. 首先启动锅炉A侧风烟系统。A引风机先于A送风机启动,引风机启动后,引风调节从自动伺服状态转为自动调节方式。
2. 启动A送风机①,打开A送风机出口挡板②,动叶开度初始为0%,也就是锅炉总风量等于零,送风调节最低给定为锅炉总风量的30.4%,则送风调节器入口偏差信号不为零。送风机合闸24秒后,自动纠偏指令发至送风调节纠偏定值切换器,开启A送风机动叶③。
3. 送风机动叶目标开度为75%,按25%/min的速率持续开启增加锅炉风量。
4. 同时,锅炉风烟系统顺序控制继续按步序启动B侧引风机、投B侧引风调节自动,再启动B送风机④,打开B送风机出口挡板⑤,发出自动纠偏指令打开B送风机的动叶⑥,目标开度和变化速率与A送风机相同。
5. 此时,两台送风机在同时增加风量,送风调节器输出跟踪B送风机动叶开度,当监测到总风量小于送风给定值5%时,高低限报警监视器发出“AIR FLOW DIV=0”的信号,立刻断开送风调节器跟踪开关,送风调节器工作方式从Stand-By自举为AUTO⑦,入口偏差接入送风调节器进行PI运算,送风调节回路将自动形成闭环负反馈控制。
6. 不过,由于A送风机先于B送风机启动,在送风调节自动开始时刻, A送风机动叶已开至49%,大于30%风量下送风机调节器的输出,B送风机动叶的开度则为13%,小于30%风量下送风机调节器的输出,送风自动调节无扰纠偏控制还将继续完成平衡A、B两侧送风机的风量⑧。
7. 送风自动在Stand-By方式下,A和B送风机开度分别反馈到自动/跟踪切换器,送风自动从Stand-By转为AUTO方式0.5秒后,自动/跟踪切换器接收送风调节器发来的输出信号, A送风调节的自动/跟踪切换器输出降低,送风机动叶开度由原来49%按10%/min的速率趋向送风调节器的输出,B送风调节的自动/跟踪切换器输出升高,送风机动叶开度从13%按10%/min的速率趋向送风调节器的输出,最终两侧输出平衡相等⑨。在此过程中,送风调节器也消除了刚刚从Stand-By切至AUTO时5%的偏差,把总风量从25%提高的30%⑩,A、B送风机的开度相等,调节在23%。至此,在开关量顺序控制和模拟量调节自举纠偏功能协同控制下,完成了锅炉风烟系统全程自动启动。
可能看到文章开头的内容,让人觉得突兀,这没关系,重要的是先记住这个确实存在的过程,既有顺序控制又有模拟量调节,开关量和模拟量交互作用,实现了风烟系统的“一键启停”,更多细节后续逐步展开。
二、 锅炉风烟系统工艺系统与设备
图2 锅炉风烟系统
锅炉为单炉膛、四角喷燃、微负压运行、Π式结构、烟道双侧布置、平衡通风,双吸离心式一次风机,动叶可调轴流式送风机和引风机,容克式三分仓旋转空气预热器。锅炉风烟系统合计37台设备。详见图2。
三、 锅炉风烟系统的控制
1. 开关量控制
锅炉风烟系统设计有顺序控制、联锁自动、联锁保护和手动操作,控制分组见图3。
1) 顺序控制
系统级控制,直接纳入顺序控制的设备有31台,包括6套单元控制,① A送风机单元;② B送风机单元;③ A引风机单元;④ B引风机单元;⑤ A空气预热器单元;⑥ B空气预热器单元。还包括A/B空气预热器二次风出口挡板和A/B空气预热器烟气入口挡板等4台设备。
2) 智能选择器联锁自动
有8对一用一备的设备共计16台,① A1/A2送风机控制油泵、② A1/A2引风机冷却风机、③ B1/B2送风机控制油泵、④ A1/A2引风机控制油泵、⑤ B1/B2引风机冷却风机、⑥ B1/B2引风机控制油泵、⑦ A1/A2空预器润滑油泵、⑧ B1/B2空预器润滑油泵。这些联锁的最大特点是设备在静止状态,也就是设备或系统启动之前,联锁即可投入“自动”,由DCS逻辑全程控制,机组任何运行工况下都不需要人工操作。
3) 还有14台设备由自动联动控制。
图3 锅炉风烟系统控制分组
2. 模拟量调节
锅炉风烟系统启动以顺序控制为主线,不过,从某种意义上来说,风烟系统启动成功与否取决于模拟量自动调节而非顺序控制。从机组设备运转开始,模拟量调节就参与其中,自动调节回路“手动/自动”的投切、调节器“手动”投“自动”之前调节器入口偏差的纠正,一切都要由DCS智能化的逻辑自动完成。在机组启、停乃至正常运行过程中,模拟量自动调节始终贯穿全程,调控锅炉风烟系统参数,是自动启动、运行的重要支撑。模拟量自动调节必须具备全工况、全过程和全自动的控制水平,锅炉风烟系统才能真正实现“一键启停”。锅炉风烟系统模拟量自动调节主要由锅炉送风调节和引风调节回路组成,引风调节回路维持锅炉炉膛负压,送风调节控制入炉助燃风量。
图4 锅炉送风、引风自动调节原理框图
四、 引风自动调节工作原理
引风自动调节回路的工作方式采用“三态式”设计,控制功能符合APS系统对模拟量自动调节的要求。引风自动采用单级PI调节,一拖二方式控制A、B引风调节输出回路的M/A操作站,A、B两个引风自动调节回路共用一个引风PID调节器。
图5 引风自动PID调节原理
1. 引风自动信号流程
引风自动调节的输入偏差Δ=锅炉炉膛负压(FURNACE DRAFT)-炉膛负压给定(IDF SET)。锅炉炉膛负压信号与炉膛负压给定信号的偏差顺序经过一个函数发生器和两个乘法器,作为引风PID调节器的输入信号。函数发生器把偏差值放大10倍,输出斜率=Y/X=10,并把偏差值限定为线性输出。函数输出作为第一个乘法器的乘数,被乘数来自另一个函数,这个函数输入来自经过热量修正后的锅炉总煤量,用于消除锅炉燃烧变化对引风调节产生的内部扰动。引风机自动投运台数的增益对偏差做进一步修正,两台引风机都投自动(A-IDF AUTO & B-IDF AUTO),比例系数为1,只有一台引风机投自动,比例系数选择2,用于维持引风PID调节回路自动调节品质,不因风机数量不同而改变引风调节的输出特性。引风机PID调节器后有一加法器,引入动态超前信号,由来自A、B送风调节输出指令反馈之和经函数(FX)转换后与引风自动调节器入口偏差的微分信号(D)相加得出。送风调节回路输出在引风调节回路动态超前信号中起到主导作用,引风调节可以看成与送风自动形成随动控制。
引风调节器(PIQ)应用了比例、积分运算,没有使用PID调节器内部的微分功能,而是采用了一个独立的微分器(D)与引风调节器(PIQ)并联,微分作用与调节器比例、积分输出相加,这样设计能够单独调整微分超前信号强度,而且微分和比例、积分参数整定互不影响,利于引风调节现场试验整定。
2. 引风自动伺服与调节
1) 自动伺服(Stand-By)
A引风机自动调节回路在伺服(A-IDF AUTO ST-BY),要同时满足以下4个条件:
(1) A引风自动调节回路输出控制正常(A-IDF DRV NOR);
(2) 炉膛负压变送器工作正常(FURNACE DRAFT NOR);
(3) A引风自动M/A站自动按键(A-IDF CD ATUO PB)已触发;
(4) A引风自动M/A站手动按键(A-IDF CD MANUAL PB)未触发。
图6 引风自动调节Stand-By & AUTO
1) 自动调节(AUTO)
A引风机自动调节回路已投自动工作方式,同时满足以下4个条件:
(1) A引风机自动调节回路已在伺服方式(A-IDF AUTO ST-BY);
(2) A引风机合闸(A-IDF ON)已超过40秒;
(3) 无“A引风机动叶关闭到0%”(not,IDF-1 IN V/V CLS COM)的指令;
(4) 既无“B启A停,A引风机动叶关闭到0%”(A-IDF DMP INT CLOSE)的指令,也无“A、B全停两台引风机动叶全都开至100%保持130秒”(BOTH IDF DMP INT OPN)的指令。
注:B引风机的ST-BY、AUTO和MAN工作原理与A引风机相同,可参照A引风机的相关逻辑。
五、 送风自动调节工作原理
送风自动调节回路按照“三态式自举纠偏无扰投自动”的功能设计。回路由一个PID调节器和A、B两个送风机M/A站组成一拖二的单级送风自动调节系统。自举纠偏无扰投自动的回路设计在PID调节器和M/A站之间,送风调节自动实施无扰纠偏时,调节回路工作方式在Stand-By状态下,回路纠偏采用超驰控制,当调节器入口偏差被调节到小于规定值时,三态式控制逻辑自动地把送风调节回路从Stand-By状态自举到AUTO方式。PID调节器跟踪开关Ts被控制逻辑断开后,调节器的输入由跟踪值Tr转为送风调节器入口偏差,送风PID调节器开始闭环自动调节。不过,虽然调节器入口的偏差接近等于零,纠偏过程并未最后结束。这是因为调节器入口偏差是锅炉总风量与调节回路给定风量的代数和,而总风量主要由A、B两台送风机风量相加得出,由于A、B两侧送风机先后顺序启动,纠偏过程是开环控制,所以A、B送风机的风量并不相同,而且两者风量相差较大,这种A、B送风机风量不平衡的运行工况,送风自动是无法正常工作的。因此,在送风调节回路闭环调节的初始阶段,还要进行一次A、B送风机风量的自动平衡纠偏,控制先启动的送风机按一定速率向调节器输出值关小动叶,后启动的送风机按同样速率向调节器输出值开大动叶,最后实现两台送风机的风量基本相等,而送风调节器闭环控制维持总风量等于给定风量。
1. 送风自动回路结构
送风自动调节回路为单级自动PID调节器,自动调节回路的偏差由送风给定信号(FDF SV)和总风量信号(TOTAL AIR FLOW)的代数和得出,偏差信号先后经过两个乘法器修正,然后输入PID调节器。
图7 送风自动PID调节原理
2. 送风自动给定
送风自动调节给定值(FDF SV),源于锅炉的燃料量,按照风煤配比把燃料量转换成给定风量,当燃烧控制方式在自动时,选择锅炉目标燃料量进行转换,燃烧控制非自动工作方式时,选用入炉煤总燃料量进行转换。进入送风调节器作为给定值之前还要加入风量超前加速信号(BIR AIR),并且要经过氧量校正才能成为送风自动调节给定值(FDF SV)。在FDF SV形成过程中,锅炉最低风量被限定为总风量的30.4%。锅炉总风量(TOTAL AIR FLOW)=A送风机出口风量(FDF-A DISCHARGE FLOW)+B送风机出口风量(FDF-B DISCHARGE FLOW)。
3. 偏差监测(AIR FLOW DIV=0)
送风自动调节偏差(AIR FLOW DIV)=送风给定值(FDF SV)-锅炉总风量(TOTAL AIR FLOW)
1) 送风自动调节偏差(AIR FLOW DIV)至调节器入口,中间设计有两个乘法器对偏差信号进行修正。
2) 第一个乘法器根据送风调节自动投入的回路数来修正“传递系数”,当两个送风调节回路同时自动工作方式并列运行时,传递系数=1.0,只有一个送风调节回路自动运行时,传递系数=1.5。
3) 第二个乘法器修正执行器开度的非线性。修正系数由A、B送风调节“自动”(A/B-FDF AUTO)对应选择来自A、B送风机动叶开度反馈(FDF A/B CD RB)与送风调节偏置(FDF BIAS)的代数和,通过函数变换后与调节器偏差再次相乘。
4) 利用高/低限监报警视器对送风自动调节偏差进行监测,当总风量接近送风自动调节给定值偏差且小于5%,即发出信号:风量偏差等于零(AIR FLOW DIV=0),触发自动无扰纠偏逻辑动作。
4. A送风自动伺服与调节
1) A送风自动伺服(A-FDF Stand-By)
同时满足以下6个条件:
(1) 模拟量系统自动调节不在手动方式(not MCS MANUAL MODE);
(2) A送风自动调节输出控制正常(A-FDF DRV NOR);
(3) 总风量信号正常(TOTAL AIR FLOW S.NOR);
(4) 总燃料(煤+油)信号正常(TFF SIGNAL NORMAL);
(5) A送风自动M/A站自动按键(A-FDF DRIVE AUTO PB)已触发;
(6) A送风自动M/A站手动按键(A-FDF DRIVE MANUAL PB)未触发。
图8 送风调节Stand-By与AUTO
2) A送风自动调节(A-FDF AUTO)
同时满足以下5个条件:
(1) 既无“关闭A送风机动叶” (not,A-FDF DMP INT CLOSE)指令也无“全开两台送风机口动叶”指令(not,BOTH FDF INT OPEN);
(2) A送风自动在伺服;(A-FDF AUTO ST-BY)
(3) 引风调节A或B已投“自动”;((A-IDF AUTO)or(B-IDF AUTO))
(4) A送风机合闸已超过25秒;(A-FDF ON,T=25.0)
(5) 既无“A送风机动叶开度X%”指令(not,A-FDF VAN X% CMD)也无“关闭A送风机动叶”指令(not,A-FDF IN V/V CLS COM)。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
近日,工信部公布了《2022年新增跨行业跨领域工业互联网平台清单》,2022年共新增14家跨行业跨领域工业互联网平台。朗坤作为深耕工业软件行业、坚持长期主义、具有市场化开拓能力的企业代表,成功入选。这也是南京市首个国家级“双跨”平台。“双跨”工业互联网平台,是工信部为进一步贯彻落实“十四五
iVD4中压开关智能化解决方案助力中煤大屯电厂实现从“人控”到“数控”运维的全面升级从2019年开始,ABB已陆续为中煤大屯电厂及大屯姚桥煤矿项目提供了65台iVD4智能断路器及全套智能化解决方案,加速绿色低碳发展煤炭作为我国的主体能源、重要的工业原料是保障能源安全稳定供应的基石。“双碳”背景下
4月25日,以“智慧赋能,工业多维芯视界”为主题的艾睿光电2022工业热像新品发布会在线上召开。数千名观众齐聚直播间,共同见证五款硬核工业热像新品的发布。作为非制冷红外芯片领军者,2022艾睿光电全系工业热像产品再拓边界:从首款跨界新品——工业热像5G智能终端PX1,到首款制冷型气体热成像仪——
双碳目标下,智慧发电打破了一些常规的运营模式,发电企业面临着哪些新机遇和新挑战?锐捷智慧发电解决方案如何助力发电企业实现低碳高效?4月27日(周三)14:00,北极星特邀到锐捷网络解决方案总监苗国华坐客“数智赋能,让发电更智慧”直播间,一起探讨发电企业数智化趋势及方向,锐捷智慧发电解决方
为贯彻实施创新驱动发展战略,助力电力领域碳达峰目标实现,务实推动智能发电、智慧企业的试点示范与标杆建设,促进科技创新成果转化与应用,中国电力技术市场协会、工业互联网与智能化专业委员会等联合开展“2022年智能发电示范项目、应用成果、优秀论文”征集活动,征集遴选一批先进、实用、有应用前
北极星电力网获悉,4月2日,福建省发改委福建省工业和信息化厅福建省财政厅印发福建省促进工业经济平稳增长行动方案。对符合《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则规定的“特殊困难”缓税条件的煤电和供热企业,加快办理延期缴纳税款核准;落实对煤电和供热企业的税费优惠政策,对符合条件的企
近日,上海电力田集电厂多场景智慧巡检项目正式上线试运,该项目通过研究分析历年巡检发现的设备缺陷情况以及机组的运行状况,在电厂3号机组锅炉本体,汽机运转层、输煤皮带层应用了智能监控系统,并在汽机0米运转层运用了智慧巡检机器人,实现了机组重要设备全方位、立体式、高效率的实时监控。24小时
1月27日,华润电力与华为数字能源技术有限公司(以下简称“华为数字能源”)在东莞签署战略合作框架协议。根据协议,双方将基于能源和电力、信息和通信技术行业,围绕能源项目落地、光伏电站智能大数据平台、智慧电厂、数字化转型、储能系统和集成方案、联合创新和智能安全及通信等领域开展全方位合作
1月21日,为实现工业控制系统自主安全可控,国家能源集团四川华蓥山发电公司对31号机组DCS系统I/O测点进行全面检查,稳步推动国产DCS系统改造工作见真章、出实效。目前,该公司DCS所使用的FOXBORO系统因运行时间长、设备老化严重、备品备件资源短缺等问题,亟需更新换代。此次改造决定采用国电智深EDPF
近日,国家能源集团《火电智能电站建设规范》《水电智能电站建设规范》《新能源智能电站建设规范》正式发布。该系列规范是国内大型能源集团首次在发电产业智慧化转型方面成套发布的规范,为集团电力产业的智能化发展提供了统一规范与精准指导。该系列《规范》由集团公司电力产业管理部、信息化管理部牵
国内首次实现全国产自主可控智能分散控制系统(iDCS)在1000MW超超临界大型燃煤机组上的成功应用
12月1日下午14点,华电莱州公司1号机组实现全系统冷态APS“一键启机”并网,并通过自调节带负荷至350兆瓦,这标志着该公司向数字化电厂再进一程。
大唐集团电子商务平台近日发布【1000MW六缸六排汽二次再热机组智慧化电厂APS一键启停项目调试服务-2021年11月山东公司大唐东营发电有限公司】招标公告
11月12日,华电莱州公司#4机组实现冷态APS“一键启机”并网成功,标志着该公司在刷新国内百万机组煤耗最低记录的基础上,率先在百万二次再热机组中成功实现APS“一键启机”,再次登上世界百万二次再热机组APS“一键启机”的技术高峰。华电莱州公司是华电集团公司数字化电厂建设的试点单位,在今年新冠
近日,华电半山公司3号机一键启停(APS)项目顺控调试取得可喜进展,攻克该项目最艰难一步。通过实施APS技术,运行人员只需按下START或者STOP,机组启停过程中的大量阀门开关、参数设置、设备切换、启停等,全部由控制系统自行判断并进行操作,规范了运行操作工艺,有效避免误操作,简化了运行人员操作强
上周,亚利桑那州公用服务公司(APS)发布了McMicken电池储能项目火灾事故分析报告,指出根本原因是由一个电芯内部的故障引发了最终的火灾和爆炸,以及人员受伤。报告由APS委托DNVGL撰写,而DNVGL并未亲自参与事故的现场调查,而是参阅并总结了全程调查此次事故的企业的所有分析报告,并结合自身在该领
据外媒报道,电池生产商LG化学公司日前对美国公用事业厂商APS公司在7月发布的调查报告得出电池故障导致起火爆炸的结论提出异议。该报告指出,电池缺陷是APS公司在亚利桑那州McMicken变电站运营的一个电池储能设施于2019年4月起火爆炸的根本原因。根据APS公司委托DNV-GL公司进行的调查,该储能系统起火
据外媒报道,根据美国保险商实验室(UL)的消防员安全研究所(FSRI)日前发布的一份针对APS公司在亚利桑那州运营的一个电池储能系统在去年4月起火爆炸事件的调查报告,如果进行更多培训,可以避免当地四名消防人员在此次事件中受到火灾和爆炸的严重伤害。该研究所对外发布了这份报告,作为对消防人员在受伤
7月18日,亚利桑那州公用事业服务公司(APS)发布“McMickenBatteryEnergyStorageSystemEventTechnicalAnalysisandRecommendations”,详细说明了去年APSMcMicken电池储能项目火灾事故的原因。APS邀请DNVGL的DavionM.Hill博士作为专家顾问,就火灾事故提供了技术咨询和分析,并给出了专家意见。除了Hil
亚利桑那州公共服务公司已经完成了对美国电网公司最引人注目的电池火灾的详尽研究。(来源:微信公众号“国际招投标信息平台”ID:GlobalTender作者:Renepoly)该公司周一向管理该公司的亚利桑那州公司委员会提交了报告。该报告与DNVGL公司合作,提出了新的安全要求,以防止当前和未来的电池系统出现
从自动调节原理可知,被控对象不同阶段的过程变化,MCS回路调节器的PID参数、执行机构输出特性和测量信号转换特性对调节品质都有一定的适用范围和针对性,换一个角度说就是局限性。MCS自动调节回路的各项参数通常都是按照机组85%ECR负荷的正常运行方式整定的。工艺系统启动后的初始阶段,自动调节回路
有一种相机俗称为“傻瓜相机”,这类相机最突出的特点是操作非常简单,被人调侃连“傻瓜”都能利用它拍摄出曝光准确、影像清晰的照片来。这是因为相机的焦距、对焦、快门、变闪光等操作都被高度自动化、智能化了。其实这里的“傻瓜”是对“智能”的反义标注。热工自动控制中有这种“傻瓜”操作吗?不瞒
计算机分散控制系统(DistributedControlSystem-DCS)在发电厂中已经普及应用,我们国家DCS的硬件水平早就跻身世界先进行列,但在机组控制应用软件方面与先进工业国家相比还是有明显的落差。1985年,从先进工业国家引进的350MW及以上等级燃煤机组中设计有数字式智能自动化系统(DIASYSDigitalIntellige
电厂厂级监控信息系统,被命名为:SIS(SupervisoryInformationSysteminplantlevel)。SIS的定义很严谨:以实时数据库为基础,以经济运行和提高发电企业整体效益为目的,采用先进的计算机技术和合适的专业计算方法,实现整个电厂范围内的信息集成与共享。SIS的构想很丰满,功能有好多,诸如:生产过程
出了这样一个题目,发电厂里大概许多人会很不屑。咱厂里用DCS(DistributedControlSystem-DCS)也有几年、十几年甚至几十年了,这话问的啥意思?难不成DCS还有资源浪费?的确,这是个值得商榷的提问。俗话说:不比不知道一比吓一跳。实不相瞒,看过以下内容会有明确答案。大家都知道,DCS是以3C(Compu
从自动调节原理可知,被控对象不同阶段的过程变化,MCS回路调节器的PID参数、执行机构输出特性和测量信号转换特性对调节品质都有一定的适用范围和针对性,换一个角度说就是局限性。MCS自动调节回路的各项参数通常都是按照机组85%ECR负荷的正常运行方式整定的。工艺系统启动后的初始阶段,自动调节回路
有一种相机俗称为“傻瓜相机”,这类相机最突出的特点是操作非常简单,被人调侃连“傻瓜”都能利用它拍摄出曝光准确、影像清晰的照片来。这是因为相机的焦距、对焦、快门、变闪光等操作都被高度自动化、智能化了。其实这里的“傻瓜”是对“智能”的反义标注。热工自动控制中有这种“傻瓜”操作吗?不瞒
发电机组出于运行安全需求,部分辅机按相同容量双重或多重配置,正常工作时至少有1台设备运行,余者处于备用状态,应急时采用“自动联锁”启动备份。联锁启动备用设备原因有两种,一是在运设备故障跳闸,二是工艺系统欠出力,前者称为“电气联锁”,后者叫做“热工联锁”。运行设备启、停和备用设备联
APS(AutomaticProcedureStart-up/Shut-down)是火力发电厂燃煤机组一种程序启停热工自动控制功能,具有“一键启停”自动化水平的顺序控制(SCS)和模拟量调节(MCS)系统是APS高度自动化的基础,其中顺序控制系统“一键启停”成功的关键因素是应用了智能化开关量控制模块,充分利用DCS(DistributedC
现代大型火电燃煤机组热工自动控制的头上有两颗耀眼的明珠,一个是APS(APS-AutomaticProcedureStart-up/Shut-down,机组自动程序启停系统),另一个就是FCB(FCB-FastCutBack,锅炉快速减出力)。两者相同之处都是采用现代控制理论构建了高度自动化和智能化的控制功能,不同之处除了应用的对象、目的
火电燃煤机组的FCB(FastCutBacke)功能何时出现我国的?据有关资料显示,1985年,有欧洲300MW机组和日本350MW机组落户中国,FCB功能配置在热工控制系统中,至今已有三十多年。1992年,从欧洲进口的600MW超临界机组设计有FCB功能并通过了调试试验。1998年前后,从日本进口的350MW、600MW和700MW容量的
本书可以作为工具书使用,书中有大量的应用案例可供参考,介绍的设计理念和逻辑应用技巧有助于读者在参与工程设计、启动调试和正常生产中开拓新的思路,火电厂转型升级必备。本书为预售,第一批到货预计200本2020年7月1日后开始发货内容简介电网调峰是保证电网供电质量的有效手段,大约上个世纪六十年
2003年8月14日美国和加拿大东部的大停电为全世界电力系统的安全敲响了警钟,这次造成惨重经济损失的停电事故暴露出美国电网和发电厂在系统、结构、设备安全性能方面的种种隐患。美国电力行业认为自己电网的容量足够大,有充裕的机组后备容量,过高估计了电网系统的稳定性。就火力发电厂而言,在机组遭
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!