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通过分析发现,调节器的输人为:汽包液位设定值-汽包液位测量值+主蒸汽流量-给水流量。实际运行中由于各种扰动的影响。给水流域和主蒸汽流量几乎不可能相等。该方案的控制结果将使汽包液位产生静差。为此,采用在三冲量基础上的串级控制方案。如图2所示。由于主调节器的作用。该方案较好地消除了静差。
3.2 燃烧控制改进
原设计的燃烧控制用于氧含量测量的装置改用700B氧含量分析仪。把控制方案改为氧含量控制引风机出口挡板,炉膛负压控制送风机出口挡板的方案。并使氧含量控制的P、I作用弱一些。经过实际运行,燃烧控制系统的滞后时间相对较小,证明改进的控制方案可行。
3.3 功能扩展
转速是汽轮机运行的最主要的参数之一。对该参数实现实时监测。增加了运行人员的监测手段与途径,提高了信号显示精度,方便了运行人员的监盘与操作控制。更重要的是总调值长可通过局域网监测汽机转速。在脱网事故状态下仍可监测到汽机转速变化,从而可据此有效地进行事故处理。避免事故的进一步扩大;给水泵是为锅炉供水的关键设备,因此在2004年该厂将原DCS系统进行扩展。将汽轮机转速和三台给水泵的变频调节信号加入到了DCS系统中。
4 结论
综合效果
该厂DCS系统自安装投运以来,软、硬件运行基本可靠。经过改进后达到了预期的技术指标。① 控制水位精度:±10 mm。汽压:±0.03 MPa,汽温:±5℃。负压:±4 Pa;②节能效果显著。烟气含氧量和渣含碳量明显降低。经测试提高运行效率4%。实际节煤5% ,一年耗煤量按40000吨计算,每吨煤按360元人民币计算。仅节煤一项一年可节约72万元。
(2)DCS的进一步应用目标
①进一步扩展DCS系统的功能范围。实现一体化;采用先进的控制软件,进一步发挥DCS的效能。为提高电厂管理的自动化水平,进一步扩大DCS的应用范围。实现所谓的一体化,未来计划汽轮机电液控制系统(DEH和MEH)、发电机、主变组和厂用电源系统的控制都将纳入DCS。②进一步扩大DCS物理分散的应用。以减少电缆费用。③实现全厂辅助车间的系统联网和统一监控。减少值班人员。
(3)DCS在小型火电厂应用中存在的问题
①国产DCS硬件的制造工艺及制造水平离国际水平有较大的差距,硬件的故障率较高;② 由于缺乏切实可行的测试方法和手段。有些DCS性能指标无法进行考核和验收。许多性能指标没有达到规范要求;③由于DCS市场竞争激烈,价格压得很低。DCS供应商在工程设计及应用软件的开发上不可能有很大的投入。在硬件配置上往往并没有体现DCS的分散控制原则。特别是在小型系统中。这种现象尤为明显;④工程设计及应用软件的开发水平也不高。先进的控制软件及控制策略不能推广应用。不利于电厂的经济安全运行;⑤国产检测元件及执行机构的可靠性、准确性往往不能满足DCS控制系统的要求。加大了系统自动调节投入的难度。使得DCS的优势不能完全发挥出来,影响了机组的经济运行;⑥ 由于小机组的不规范性。一些辅助设备都自带控制系统(箱)。较常用的方法是采用硬接线的方式,将这些设备的控制信号传送至DCS并由DCS进行控制;各系统之问的联接是工程中最麻烦的问题。能否解决这些问题又成了整个系统能否长期安全运行的关键;⑦控制策略一般由DCS厂家制定.1旦DCS厂家往往对生产过程的细节并不太了解。或者说对主设备的变化不太了解。因而。控制策略往往有些不足。必须在投产后在有经验的运行人员的帮助下,根据实际情况不断修改才能取得较好的效果。
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