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燃煤电厂超低排放还有其他选择?(图)

2014-12-12 10:06来源:中国环境报作者:刘秀凤关键词:燃煤电厂火电脱硫超低排放收藏点赞

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我国早期的湿法脱硫装置严格按照国外技术的规范,均安装了脱硫烟气再热装置——GGH,其作用是将脱硫后50摄氏度的脱硫烟气,与经电除尘器净化后未脱硫的高温烟气进行热交换,将脱硫后烟气加热到80摄氏度左右排放,以提升烟气排放的抬升高度,降低烟气中未净化污染物的落地浓度。

但由于电力企业对脱硫前电除尘器的维护不够重视,加之电除尘器选型偏紧,甚至偏小,遇到煤种变化或建设、运行维护不当,电除尘器效率大幅下降,造成GGH装置堵塞、结垢严重,导致脱硫装置运转率大幅度下降。当时考虑到GGH的作用仅是抬升烟气高度,对脱硫效率没有影响,取消GGH的建议被采纳。

GGH堵塞实际上起到一个物理监管除尘器效率下降和湿法脱硫除雾器效果差的作用,提醒企业重视对除尘器和湿法脱硫装置的维护。GGH拆除后,堵塞的细微颗粒只能直接排向大气。

为了解决三氧化硫问题、降低粉尘排放浓度,国内一些项目选择了湿式电除尘器,满足了超低排放要求。但记者在与一些电厂代表交流时了解到,投资大、场地紧张等问题都让他们对采用湿式电除尘存有疑虑,而且其还会带来废水处置问题。“如果政府再要求废水零排放,我们该怎么办?”一位电厂环保负责人向记者说出了他的顾虑。

运行费用也是电厂必须考虑的因素。“湿式电除尘器的厂用电率太高,有可能达到0.5%。有些电厂为了批项目拼命提高标准、增加环保设施,但厂用电率提高就要多烧煤,如果多烧1%的煤,脱硫效率提高1%,就相当于什么都没干,这不是排放指标的问题。”马果骏直言。

超低排放还有其他选择吗?

只要循环流化床半干法脱硫系统能够稳定、连续、可靠运行,其脱硫效率能够得到专家组的认可

“当初选择循环流化床半干法,我真为你们捏了把汗,得知实现超洁净排放的消息,我还半信半疑。现场看过后,我感到非常振奋。”燕山石化副总工程师、首席专家姜琳在参观完广州石化动力事业部的CFB锅炉后说。

广州石化锅炉改造项目于2013年11月正式实施。但在实施过程中,恰逢《广州市燃煤电厂“超洁净排放”改造工作方案》出台。在时间紧、任务重的情况下,他们修改原设计方案,按超洁净要求进行改造。

“循环流化床半干法技术除尘没问题,但脱硫效果有待验证;湿法技术脱硫效果好,但烟尘控制难度较大,而且会带来设备腐蚀和废水处理等方面的难题。”广州石化副总工程师余蔷说,在改造技术选择上,广州石化经过多次考察交流和试验研究论证,最终确认选择龙净环保的循环流化床脱硫除尘一体化装置,可实现二氧化硫浓度小于35mg/Nm3,粉尘浓度小于5 mg/Nm3。

相比湿法脱硫,国内采用循环流化床半干法脱硫的火电机组尚属少数。但是,因为工程设计不合理、运行管理不到位等问题,影响了其脱硫效率。

原标题:燃煤电厂还能更低排放?
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