北极星

搜索历史清空

  • 水处理
您的位置:电力电力新闻火电火电动态技术正文

【干货】西门子超超临界汽轮机问题分析与改进

2016-01-25 08:45来源:浙能技术作者:谢尉扬关键词:西门子超超临界汽轮机收藏点赞

投稿

我要投稿

(3)抽汽管道上下温度偏差大,有时下部温度已接近饱和温度,说明底部有积水可能。两抽汽逆止阀开度不同反映了从低压缸A和B的抽汽量不同,造成逆止阀开度和温度不同的原因有:

(1)双背压凝汽器的两低压缸排汽压力不同,相差1kPa以上,会影响到低压缸第2级后的参数;

(2)两低压转子轴向膨胀量不同,低压B转子要叠加A转子的膨胀量,尤其是低压转子的泊桑效应,对转子轴向通流间隙的影响很大,虽然汽缸也采用了推拉杆结构,但仍会造成两低压缸内部轴向通流间隙的不对称;

(3)两支管在凝汽器内部以及外部的布置不对称,管道长的阻力大,会造成管内流量减少并影响逆止阀开度,而且逆止阀开度变小后又反过来增大阻力;

(4)抽汽管在凝汽器内部为裸管布置,受低压缸排汽冷却,由于管内蒸汽流量不同以及外部冷却程度不同,也将造成两支管内蒸汽温度不一致。在汽轮机的通流设计中是否还存在其它因素引起两低压缸抽汽参数不同有待制造厂进一步分析。第6级抽汽从支管到母管,由于现场布置关系,多数存在母管标高高于支管的现象,容易造成管道底部积水。抽汽管道底部积水对汽轮机的安全运行构成很大危险,是汽轮机防进水的重点,要消除这种危险,可以从几方面进行改进:

(1)六抽管道布置要有顺坡度设计,防止积水,如果管道布置无法避免低点存在,则应在最低点处增设疏水管;

(2)对疏水阀的控制逻辑进行改进,当管道下部温度降低到相应饱和温度之上10K以内时,疏水阀自动打开;

(3)采用不锈钢板对凝汽器内的抽汽管道进行隔热保温,以防止冷却,提高汽温。例如某电厂百万机组对抽汽管加装隔热保温后,在满负荷时,六抽支管温度由127℃/174℃提高了162℃/193℃,从而降低了管道底部积水风险。

2.2低压转子轴向碰摩

低压缸B调端第3级静叶围带(进汽侧)与转子凸肩的轴向间隙为低压部分轴向通流间隙的最小值处,多台汽轮机在此处发生了静叶围带与转子凸肩碰摩情况。例如,某电厂两台机组均在首次检查性大修时发现此处静叶围带与转子凸肩发生了严重碰摩,其围带(进汽侧)的轴向磨损量约4mm,磨损深度约7mm,转子凸肩磨损区宽度约6mm,迫使对转子凸肩重新进行车削加工,以扩大此处的轴向间隙。其主要原因就是此处的轴向间隙设计值偏小,加上转子运行后的泊桑效应,以及机组运行中存在的再热蒸汽温度降低、排汽压力升高等情况,使此处的轴向间隙变得更小,造成动静部件碰摩。

2.3热态停机时盘车抱死

由于汽轮机进汽参数高,汽封间隙的设计值又小,西门子汽轮机要求热态工况下轴封蒸汽温度达到280℃~320℃,辅助蒸汽往往没有这么高的温度,因而很多机组在高负荷跳闸后,汽轮机在盘车过程中发生转子抱死现象.这主要是因为轴封蒸汽的温度太低,对汽缸两端的金属产生了冷却,造成汽缸变形,使汽封间隙变得更小,引起动静部件碰摩,最终造成转子被卡住抱死。这种情况发生后可进行闷缸处理,待汽缸温度下降后汽封隙逐渐恢复,再投盘车即可。彻底的解决方法是要提高汽轮机轴封蒸汽的温度,可考虑增加轴封电加热器装置,当机组高负荷跳闸后马上投入电加热器,防止汽缸两端金属温度下降,降低汽缸变形的可能。

2.4低压内缸隔热罩发生破裂脱落

低压缸为双层缸、双分流结构,为减少内缸内外壁温差,内缸的外表面衬有一层可拆卸的不锈钢隔热钢板,多台机组在运行后发现钢板焊接处出现裂纹,甚至在运行中发生钢板破裂脱落,损坏凝汽器管子的现象。目前制造厂已对低压内缸外衬钢板的固定和焊接方式进行了改进,同时将钢板的厚度由2mm改为3mm,改进后运行情况良好。

原标题:西门子超超临界汽轮机问题分析与改进
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。

西门子查看更多>超超临界查看更多>汽轮机查看更多>