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干货|火电灵活性技术之低压缸零出力改造

2018-04-03 14:08来源:瞻前顾后作者:西安热工院黄嘉驷关键词:火电灵活性改造国家电投调峰收藏点赞

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切缸运行后,低压缸差账上涨2mm左右,串轴正方向串动0.1mm.3瓦轴振略有下降,其他参数无明显变化。

2.5其它改造

2.5.1辅助系统适配性分析

根据低压缸零出力改造后运行需求,进行汽轮机辅机和供热系统适配性分析,根据适配性分析结果制定优化、改造方案。

2.5.1.1汽轮机辅机适配性分析

凝汽器(包括空冷岛和机力塔)及抽空气系统;

循环水泵及循环水系统;

凝结水泵及凝结水系统;

2.5.1.2供热系统适配性分析

供热抽汽管道

热网首站(包括热网加热器、热网疏水泵、热网循环水泵)

热网循环水管道

2.5.2热控部分改造

实施供热节能改造后,控制系统配套主要改造内容如下:

1)梳理原控制系统中与供热抽汽相关的控制逻辑,取消或修改与低压缸零出力供热有冲突的相关控制逻辑。

2)梳理原控制系统中与低压缸运行相关的保护定值设置,确认各控制逻辑与低压缸零出力运行要求一致。

3)增加低压缸零出力供热投入/切除控制逻辑。

4)改造方案新增加监视测点等接入DCS控制系统。

三、实施案例

3.1 案例一国电吉林龙华延吉

国电吉林龙华延吉热电厂锅炉是由哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计制造的670t/h超高汽包锅炉。国电吉林龙华延吉热电厂1、2号汽轮机是哈尔滨汽轮机厂有限责任公司生产的C160/N200-12.75/535/535/0.245型汽轮机。末级叶片高度855mm。

2017年供热期前进行了低压缸零出力改造。改造前设计额定采暖抽汽流量230t/h,最大采暖抽汽流量350t/h;改造后额定抽汽量达到457t/h,最大抽汽量达到489.5t/h。

单台机组改造总投资(含热网系统改造)约2000万元,税后静态投资回收期约2.5年。

国电延吉电厂#2机切缸现场施工图:

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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