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36、一次风压调整参数输入错误
【事件经过】在三期机组投运初期,由于调整没有经验,有一次调整一次风压力,由于原来在一期机组调整定值是直接输入一次风压力的,所以在调整时习惯性的在“偏置”里输入里12的压力定值,导致瞬间一次风母管压力突升,幸好输入后马上发现不对,立即将其调整至正常值。
【总结提醒】一次风压力定值调整是通过煤量等参数自动调节定值的,在手动干预时,设置的是偏置,在最开始监盘调整时,很多人犯过输入一次风压力定值的错误,我也犯过,还好发现不对及时调整过来,没有造成大的扰动。
37、操作磨组风门挡板时走错间隔
【事件经过】五台磨运行,D磨异常,需停磨处理,D磨停下来后发现D磨热风隔绝门远方无法关闭,主值派我去就地将D磨热风隔绝门关闭,我到达就地,直接将E磨热风隔绝门关闭。导致E磨风量大幅度下降。
【总结提醒】经过这件事后,我的体会是操作要仔细核对,事前多学习,认识操作风险,同时建议主值在让新员工去做一项操作时,一定要多叮嘱,有风险的操作一定要把危险点讲明白。
38、油枪试验就地阀门操作错误
【事件经过】日常油枪实验过程中,需要对油枪进油手动门进行隔离,三期就地油枪进油手动门和吹扫空气手动门位置比较近,并且现场标识牌缺失比较严重,曾经一次把吹扫空气手动门当作进油手动门进行了隔离,造成油枪试投时跑油。
【总结提醒】在油枪实验时,就地要加强观察,分清进油手动门和吹扫空气手动门位置,吹扫空气手动门后会有逆止门,只要认真仔细,完全可以避免油枪试投时跑油现象。
39、停磨操作前未解除油枪联锁
【事件经过】进行停磨操作时,忘记解除磨组油枪联锁,导致油枪联投
【总结提醒】操作时要考虑全面,时刻注意油枪连锁的投入情况,及时解除。
40、磨组停运前未预先关闭风门挡板造成炉膛负压波动
【事件经过】停运磨煤机时,磨煤机风门未关到0时,就将磨组停运,导致炉膛瞬时风量减少过多,引起炉膛负压不稳。
【总结提醒】严格按照停运磨组的程序,力求无扰停磨。
41、燃油系统充油时就地未全面检查
【事件经过】锅炉检修后燃油系统充油带压后,人员未检查后离开,致使有个别油角阀未安装好,造成大量漏油。
【总结提醒】充油时,各角阀应全面检查,确认无漏点后方可离开。
42、送风机调节幅度错误导致炉膛负压大幅波动
【事件经过】某日中班,在降低#42送风机出力时,误将10个开度当做1个开度操作,造成送风量大幅下降,炉膛压力突降,投入油枪稳燃。
【总结提醒】1、养成良好操作习惯,精力集中。2、操作前确认操作正确无误。
43、邻炉加热手动门未全面检查
【事件经过】某次启机过程中,在关闭邻炉加热各手动门时,未能逐个确认阀门关闭到位,有阀门未关闭,导致长时间漏汽。
【总结提醒】提高责任心,不能因为操作小或者工作量大就降低对工作质量的要求。
44、原煤仓疏松装置使用不规范
【事件经过】在给煤机经常断煤的情况下,对原煤仓疏松装置使用规范不熟悉,进行长时间震打,导致煤仓内原煤打实无法疏松,只能停磨,割开原煤仓进行处理。
【总结提醒】加强对制粉系统各项操作的培训,减少因人为操作造成的问题。
45、原煤潮湿时调整不合理导致煤板结
【事件经过】雨后原煤较为潮湿,运行磨加载力过大,风量持续较小,导致煤板结在磨盘上,停磨后使用冲击钻处理。
【总结提醒】加强对不同条件下原煤性质的了解。
46、一次风机加油油种选择错误导致风机振动大
【事件经过】某次对一次风机轴承润滑油箱补油时,误将汽轮机油加入油箱,造成一次风机振动加大。
【总结提醒】对系统了解不细致,应加强对各润滑油系统的学习。
47、启机涨负荷未及时关闭小机再循环状态
【事件经过】启机涨负荷的过程中,未注意小机再循环,导致了#41小机转速快速升高。
【总结提醒】当时启机盘前人数较多,自己未注意监视小机转速,都以为别人会看到,工作时分工不明确。所以在以后的操作中要进一步加强协调的能力,提高操作熟练水平以及异常处理能力,从而更好地完成各项操作任务。
48、磨组断煤就地操作未带安全帽
【事件经过】磨组断煤时,未带安全帽就跑出去,处理断煤,有可能造成自己受伤。
【总结提醒】不能因为现场很近,就忽视安全,不带安全帽。
49、仪用空压机停电操作前未先解除备用空压机联锁
【事件经过】执行仪用空压机电机电气检修工作时,开关摇至检修位置,未及时联系集控室盘前值班人员解除其他各台仪空压机联锁,造成各台备用仪用空压机联启。
【总结提醒】熟悉设备的联锁逻辑,在设备操作前,确认设备状态,及时和集控室值班人员联系。
50、提升磨辊前未及时解除液压油泵联锁导致液压油泵联启
【事件经过】停运磨组过程中,提升磨组磨辊,未及时解除液压油泵备用,造成备用液压油泵联启。
【总结提醒】严格按照磨组停运步骤,提前进行相关准备工作。
51、引风机联络挡板操作不合理造成炉膛负压大幅波动
【事件经过】单侧引风机消缺结束进行启动恢复时,在盘前直接开引风机联络挡板,造成炉膛负压低至-1000Pa以上,通过投油稳燃调整好炉膛负压。
【总结提醒】直接开引风机联络挡板会造成引风机烟道内烟气阻力突然变小,吸风能力大幅增加。应先启动第二台引风机后再开引风机联络挡板,或在第二台引风机启动前就地缓慢开启引风机联络挡板。
52、执行烟道人孔门开启操作时沟通不畅造成炉膛负压大幅波动
【事件经过】在处理电除尘事故开启电除尘人孔门的过程中,因盘前与就地的联系不畅,就地人孔门开的速度快,造成炉膛负压大幅波动。
【总结提醒】在执行影响炉膛负压的操作时,应加强联系,缓慢操作。
53、并一次风机过程中忘开出口门
【事件经过】在启机过程,一台磨运行,启第二台一次风机进行并列时,因出口门忘记开,造成第二台一次风机电流波动,因发现及时,开启后正常,未造成事故。
【总结提醒】再熟悉的操作总有疏忽的时刻,所以要严格按票操作,严格执行监护制度。接班后不要急于做大型操作。
54、启动第六台磨组时未及时调整密封风压导致备用密封风机联启
【事件经过】5台磨运行,启第六台磨的时候,因开风门速度较快且运行中的密封风机入口滤网差压偏大,造成第二台密封风机联启。
【总结提醒】在启第六台磨的时候要注意查看密封风压,防止启磨过程密封风机联启。
55、磨检修处理过程中未派运行人员跟踪确认
【事件经过】#6E磨运行期间,一个出口挡板开到位信号消失,检修就地处理过程中,看错挡板,导致#6E磨另一个出口挡板开信号也消失,满足跳磨条件,#6E磨跳闸。
【总结提醒】检修处理时,要派人监护确认,防止检修人员处理错设备。
56、汽温调节时调门自动解除后未及时投入自动
【事件经过】在调节汽温过程中,解除自动减小指令后,忘记投入自动,因调门收的较小,导致汽温快速上升超温。
【总结提醒】在进行一项操作时,尽量减少遗漏,避免中断。
57、事故处理好未及时投入RB
【事件经过】在遇到事故处理时,将锅炉主控解除,事故处理好恢复时,RB忘记投入,给运行工作带来风险。
【总结提醒】为了保证事故更有保证的处理,RB在条件满足时要及时投入,防止在忘记投入期间发生辅机设备故障,给处理事故带来风险。
58、检修就地操作风门未安排运行人员监护
【事件经过】检修误关运行磨风门。
【总结提醒】检修不得擅自操作磨组设备,运行一定监护,否则对后果承担责
任。
59、误将燃烧器摆角当做减温水
【事件经过】夜班监盘时将燃烧器摆角当成减温水调门误操作,幸好燃烧稳定、发现及时,未造成严重后果。
【总结提醒】夜班监盘时精神要集中。
59、风机油站试验后未及时投入联锁
【事件经过】有一次做风机油站联锁试验时,切完油泵,忘记投入备用泵的联锁,后来翻看画面是才发现。
【总结提醒】定期切换工作一定要仔细,做完后一定要仔细检查,多翻看画面,确保辅机的良好备用。
60、磨组冷风调门操作时,操作对象错误
【事件经过】某日中班,D磨准备启动,冷风调门卡涩不到位,主值安排巡操切就地开关冷风调门一次,巡检到就地将运行中得B磨冷风调门关闭。
【总结提醒】去现场操作前一定要明确操作指令,到达现场后认真核对设备,确认无误后再进行操作。
61、给煤机停电操作走错间隔
【事件经过】二期调试期间,#3机转检修,#4机168期间,在做#3炉磨组安全措施时,误入#4炉运行层MCC小室,将给煤机全停电,好在盘前人员操作及时未引起MFT。
【总结提醒】夜班操作特别注意精神状态,坚持操作监护制度,严格执行操作票,就地确认设备名称和编号无误后方可开始操作。
62、风机油站压力调节幅度过大
【事件经过】进行风机油站内压力调节的时候,调节幅度大,压力快速上升,发现后及时回调正常值。
【总结提醒】进行压力调节的时候,操作一定要缓慢,保证油压缓慢上升。
63、磨组启动操作不正确
【事件经过】机组升负荷,启#3A磨,主值监护见习副值启磨,在暖磨操作过程中,见习副值在未开启热风快关门和冷、热风混合门开启热风调门,值长发现后及时纠正。
【总结提醒】1、工作技能不熟练人员进行操作时,监护人员一定要监护、指导到位。2、首次实际操作设备时,一定头脑清晰、稳重谨慎操作。
64、磨组断煤就地操作对象不正确
【事件经过】A磨断煤,没看清就出去处理D磨,处理完回来看A磨还在断
煤。
【总结提醒】1、事故情况下要看清故障设备,这样才能正确处理事故。2、事故情况不要着急,要沉着冷静。
65、一次风压调整幅度过大造成爆燃
【事件经过】#3机启机发电机并网之前,暖B磨后发现一次风压下降较大,然后增加一次风机入口挡板幅度过大,造成一次风压上升过快,从而造成锅炉爆燃。
【总结提醒】启机时燃烧比较脆弱,炉膛温度低,此时操作一定要平滑,幅度要小,使任何一个操作对燃烧扰动尽量小。
66、汽包水位计校对汇报不实
【事件经过】汽包水位计校对时,某人曾因水位计模糊不清,又不敢汇报自己没有看清汽包水位计,向主值谎报汽包水位,当面对专工盘问时又无法解释。
【总结提醒】现场操作中,各种问题都来不得半点虚假,要实事求是,会操作就说会,不会就请教别人。自己不能“打脸充胖子”。
67、#3A磨煤机停运后未及时退出风道燃烧器
【事件经过】在二期机组启动过程中,曾出现#3A磨煤机因给煤机故障,#3A磨煤机热风门关闭,而此时风道燃烧器未退出,最终造成风道风机入口处有大量火焰和燃油喷出。
【总结提醒】任何操作,应具备联想思维,对操作的系统可能对其他系统或设备会造成什么影响,应充分考虑,减少故障发生的几率。
68、调节二次风挡板指令输入错误
【事件经过】在调节二次风挡板时,输入50%的指令的时候,数字0没输进去,指令变成5%,还好立即发现并改回50%。
【总结提醒】以后再进行此类操作时,要确保指令输入正确后在点击确认键。
69、空预器吹灰时未及时投入压力自动
【事件经过】在进行空预器吹灰时,暖管后,进行其他操作,忘记将吹灰压力投自动。
【总结提醒】进行某个操作时,尽量不要交叉进行其他操作。
70、油枪退出后未发现油枪角阀内漏,造成跑油
【事件经过】启机过程中,退出油枪运行时,未及时发现油枪角阀内漏,造成燃油浪费。
【总结提醒】退出油枪应注意燃油流量变化,以及现场油压表计是否到零,若发现异常及时关闭油枪角阀。
71、微油投运磨组通风时机合理选择
【事件经过】二期机组在投运小油枪前,必须对A磨进行通风,但出现过先投小油枪再对磨煤机进行通风情况,这点在锅炉投运小油枪时应加以注意。
【总结提醒】当小油枪投运后,如果此时A磨没有投运,将会造成小油枪在煤粉管道内燃烧,时间久了可能会对煤粉管道内的积粉点燃,甚至爆炸,严重时可将煤粉管道烧损。
72、未及时发现磨组加载油压异常
【事件经过】磨组加载力调节存在故障,长时间过低,未及时发现,导致跳磨。
【总结提醒】完善报警系统,运行人员加强重要参数监视,注意重要缺陷跟踪。
73、磨组冷却水门监视不到位致跳磨
【事件经过】磨组冷却水门关闭未及时发现,油温高跳磨。
【总结提醒】提高巡检质量,盘前参数加强监视。
74、减温水调整对象不正确导致汽温大幅波动
【事件经过】减温水的调整中,过热器一减调门A点温度较高并持续升高,开减温水时将过热器一减A错开过热器一减C调门,造成A点汽温超温,C点温度降得较多。
【总结提醒】操作时要沉着冷静保持清醒的头脑,在操作时核对正确设备,然后再操作,同时要做好事故预想。
75、断煤处理误关热风隔绝门造成炉膛负压大幅波动
【事件经过】启磨加煤量时突然断煤,误将热风隔绝门关闭,导致炉膛负压大幅波动,下煤时热风隔绝门打不开。
【总结提醒】断煤时慢慢关小热风调门,一般不要关隔绝门。
76、空压机定期切换后未及时投入联锁
【事件经过】定期切换时,空压机联锁忘投入。
【总结提醒】定期切换,测绝缘时及时投运设备联锁。
77、一次风机启动后未及时开启冷一次风门
【事件经过】启A一次风机后,冷一次风门没有开启,也没有认真检查,导致一次风温两侧出现很大偏差。
【总结提醒】没有严格执行一次风机启动操作票,风机启动后也没有认真检查。要严格执行操作票,设备启动后仔细检查一遍。
78、磨组堵磨处理不全面导致超温
【事件经过】8:40,负荷140MW,压力15.98MPa,监盘发现D磨堵,风量降到51T/H,电流41A,煤量由37T/H降到23T/H,随即提高一次风压力进行疏通工作,至8:45基本吹通,但未能提前做好相关事故预想,致机组压力升至17.35MPa、负荷至310MW,(压力上升快,手动开调门)主、再热汽温超温。
【总结提醒】1、磨疏通后减煤不果断,致压力、温度突升;2、疏通过程中,未及时将压力、主再热汽温降低,风险预控意识不强;3、机、炉间联系、沟通不及时,主、再热汽温未能有效控制。
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北极星电力网获悉,4月8日,淮河能源公告,近日收到《安徽省能源局关于同意潘三电厂关停拆除的函》,安徽省能源局原则同意潘三电厂关停拆除。公告显示,潘三电厂为公司下属分公司,现有火电装机容量27万千瓦,包括两台13.5万千瓦级燃煤发电机组(即#1、#2机组)。截至2024年底,公司本次拟关停潘三电厂
1.招标条件本招标项目名称为:国电电力锦界公司二期脱硫废水零排放改造公开招标,项目招标编号为:CEZB250003051,招标人为国能锦界能源有限责任公司,项目单位为:国能锦界能源有限责任公司,资金来源为自筹。招标代理机构为国家能源集团国际工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件,现对该项目进行
4月7日,国电电力锦界公司二期脱硫废水零排放改造公开招标项目招标公告发布。详情如下:国电电力锦界公司二期脱硫废水零排放改造公开招标项目招标公告第一章公开招标1.招标条件本招标项目名称为:国电电力锦界公司二期脱硫废水零排放改造公开招标,项目招标编号为:CEZB250003051,招标人为国能锦界能
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