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收藏|那些年 电厂运行经历过的操作差错大汇编(锅炉篇)

2018-05-16 08:21来源:电力圈关键词:发电机火电技术火电厂收藏点赞

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36、一次风压调整参数输入错误

【事件经过】在三期机组投运初期,由于调整没有经验,有一次调整一次风压力,由于原来在一期机组调整定值是直接输入一次风压力的,所以在调整时习惯性的在“偏置”里输入里12的压力定值,导致瞬间一次风母管压力突升,幸好输入后马上发现不对,立即将其调整至正常值。

【总结提醒】一次风压力定值调整是通过煤量等参数自动调节定值的,在手动干预时,设置的是偏置,在最开始监盘调整时,很多人犯过输入一次风压力定值的错误,我也犯过,还好发现不对及时调整过来,没有造成大的扰动。

37、操作磨组风门挡板时走错间隔

【事件经过】五台磨运行,D磨异常,需停磨处理,D磨停下来后发现D磨热风隔绝门远方无法关闭,主值派我去就地将D磨热风隔绝门关闭,我到达就地,直接将E磨热风隔绝门关闭。导致E磨风量大幅度下降。

【总结提醒】经过这件事后,我的体会是操作要仔细核对,事前多学习,认识操作风险,同时建议主值在让新员工去做一项操作时,一定要多叮嘱,有风险的操作一定要把危险点讲明白。

38、油枪试验就地阀门操作错误

【事件经过】日常油枪实验过程中,需要对油枪进油手动门进行隔离,三期就地油枪进油手动门和吹扫空气手动门位置比较近,并且现场标识牌缺失比较严重,曾经一次把吹扫空气手动门当作进油手动门进行了隔离,造成油枪试投时跑油。

【总结提醒】在油枪实验时,就地要加强观察,分清进油手动门和吹扫空气手动门位置,吹扫空气手动门后会有逆止门,只要认真仔细,完全可以避免油枪试投时跑油现象。

39、停磨操作前未解除油枪联锁

【事件经过】进行停磨操作时,忘记解除磨组油枪联锁,导致油枪联投

【总结提醒】操作时要考虑全面,时刻注意油枪连锁的投入情况,及时解除。

40、磨组停运前未预先关闭风门挡板造成炉膛负压波动

【事件经过】停运磨煤机时,磨煤机风门未关到0时,就将磨组停运,导致炉膛瞬时风量减少过多,引起炉膛负压不稳。

【总结提醒】严格按照停运磨组的程序,力求无扰停磨。

41、燃油系统充油时就地未全面检查

【事件经过】锅炉检修后燃油系统充油带压后,人员未检查后离开,致使有个别油角阀未安装好,造成大量漏油。

【总结提醒】充油时,各角阀应全面检查,确认无漏点后方可离开。

42、送风机调节幅度错误导致炉膛负压大幅波动

【事件经过】某日中班,在降低#42送风机出力时,误将10个开度当做1个开度操作,造成送风量大幅下降,炉膛压力突降,投入油枪稳燃。

【总结提醒】1、养成良好操作习惯,精力集中。2、操作前确认操作正确无误。

43、邻炉加热手动门未全面检查

【事件经过】某次启机过程中,在关闭邻炉加热各手动门时,未能逐个确认阀门关闭到位,有阀门未关闭,导致长时间漏汽。

【总结提醒】提高责任心,不能因为操作小或者工作量大就降低对工作质量的要求。

44、原煤仓疏松装置使用不规范

【事件经过】在给煤机经常断煤的情况下,对原煤仓疏松装置使用规范不熟悉,进行长时间震打,导致煤仓内原煤打实无法疏松,只能停磨,割开原煤仓进行处理。

【总结提醒】加强对制粉系统各项操作的培训,减少因人为操作造成的问题。

45、原煤潮湿时调整不合理导致煤板结

【事件经过】雨后原煤较为潮湿,运行磨加载力过大,风量持续较小,导致煤板结在磨盘上,停磨后使用冲击钻处理。

【总结提醒】加强对不同条件下原煤性质的了解。

46、一次风机加油油种选择错误导致风机振动大

【事件经过】某次对一次风机轴承润滑油箱补油时,误将汽轮机油加入油箱,造成一次风机振动加大。

【总结提醒】对系统了解不细致,应加强对各润滑油系统的学习。

47、启机涨负荷未及时关闭小机再循环状态

【事件经过】启机涨负荷的过程中,未注意小机再循环,导致了#41小机转速快速升高。

【总结提醒】当时启机盘前人数较多,自己未注意监视小机转速,都以为别人会看到,工作时分工不明确。所以在以后的操作中要进一步加强协调的能力,提高操作熟练水平以及异常处理能力,从而更好地完成各项操作任务。

48、磨组断煤就地操作未带安全帽

【事件经过】磨组断煤时,未带安全帽就跑出去,处理断煤,有可能造成自己受伤。

【总结提醒】不能因为现场很近,就忽视安全,不带安全帽。

49、仪用空压机停电操作前未先解除备用空压机联锁

【事件经过】执行仪用空压机电机电气检修工作时,开关摇至检修位置,未及时联系集控室盘前值班人员解除其他各台仪空压机联锁,造成各台备用仪用空压机联启。

【总结提醒】熟悉设备的联锁逻辑,在设备操作前,确认设备状态,及时和集控室值班人员联系。

50、提升磨辊前未及时解除液压油泵联锁导致液压油泵联启

【事件经过】停运磨组过程中,提升磨组磨辊,未及时解除液压油泵备用,造成备用液压油泵联启。

【总结提醒】严格按照磨组停运步骤,提前进行相关准备工作。

51、引风机联络挡板操作不合理造成炉膛负压大幅波动

【事件经过】单侧引风机消缺结束进行启动恢复时,在盘前直接开引风机联络挡板,造成炉膛负压低至-1000Pa以上,通过投油稳燃调整好炉膛负压。

【总结提醒】直接开引风机联络挡板会造成引风机烟道内烟气阻力突然变小,吸风能力大幅增加。应先启动第二台引风机后再开引风机联络挡板,或在第二台引风机启动前就地缓慢开启引风机联络挡板。

52、执行烟道人孔门开启操作时沟通不畅造成炉膛负压大幅波动

【事件经过】在处理电除尘事故开启电除尘人孔门的过程中,因盘前与就地的联系不畅,就地人孔门开的速度快,造成炉膛负压大幅波动。

【总结提醒】在执行影响炉膛负压的操作时,应加强联系,缓慢操作。

53、并一次风机过程中忘开出口门

【事件经过】在启机过程,一台磨运行,启第二台一次风机进行并列时,因出口门忘记开,造成第二台一次风机电流波动,因发现及时,开启后正常,未造成事故。

【总结提醒】再熟悉的操作总有疏忽的时刻,所以要严格按票操作,严格执行监护制度。接班后不要急于做大型操作。

54、启动第六台磨组时未及时调整密封风压导致备用密封风机联启

【事件经过】5台磨运行,启第六台磨的时候,因开风门速度较快且运行中的密封风机入口滤网差压偏大,造成第二台密封风机联启。

【总结提醒】在启第六台磨的时候要注意查看密封风压,防止启磨过程密封风机联启。

55、磨检修处理过程中未派运行人员跟踪确认

【事件经过】#6E磨运行期间,一个出口挡板开到位信号消失,检修就地处理过程中,看错挡板,导致#6E磨另一个出口挡板开信号也消失,满足跳磨条件,#6E磨跳闸。

【总结提醒】检修处理时,要派人监护确认,防止检修人员处理错设备。

56、汽温调节时调门自动解除后未及时投入自动

【事件经过】在调节汽温过程中,解除自动减小指令后,忘记投入自动,因调门收的较小,导致汽温快速上升超温。

【总结提醒】在进行一项操作时,尽量减少遗漏,避免中断。

57、事故处理好未及时投入RB

【事件经过】在遇到事故处理时,将锅炉主控解除,事故处理好恢复时,RB忘记投入,给运行工作带来风险。

【总结提醒】为了保证事故更有保证的处理,RB在条件满足时要及时投入,防止在忘记投入期间发生辅机设备故障,给处理事故带来风险。

58、检修就地操作风门未安排运行人员监护

【事件经过】检修误关运行磨风门。

【总结提醒】检修不得擅自操作磨组设备,运行一定监护,否则对后果承担责

任。

59、误将燃烧器摆角当做减温水

【事件经过】夜班监盘时将燃烧器摆角当成减温水调门误操作,幸好燃烧稳定、发现及时,未造成严重后果。

【总结提醒】夜班监盘时精神要集中。

59、风机油站试验后未及时投入联锁

【事件经过】有一次做风机油站联锁试验时,切完油泵,忘记投入备用泵的联锁,后来翻看画面是才发现。

【总结提醒】定期切换工作一定要仔细,做完后一定要仔细检查,多翻看画面,确保辅机的良好备用。

60、磨组冷风调门操作时,操作对象错误

【事件经过】某日中班,D磨准备启动,冷风调门卡涩不到位,主值安排巡操切就地开关冷风调门一次,巡检到就地将运行中得B磨冷风调门关闭。

【总结提醒】去现场操作前一定要明确操作指令,到达现场后认真核对设备,确认无误后再进行操作。

61、给煤机停电操作走错间隔

【事件经过】二期调试期间,#3机转检修,#4机168期间,在做#3炉磨组安全措施时,误入#4炉运行层MCC小室,将给煤机全停电,好在盘前人员操作及时未引起MFT。

【总结提醒】夜班操作特别注意精神状态,坚持操作监护制度,严格执行操作票,就地确认设备名称和编号无误后方可开始操作。

62、风机油站压力调节幅度过大

【事件经过】进行风机油站内压力调节的时候,调节幅度大,压力快速上升,发现后及时回调正常值。

【总结提醒】进行压力调节的时候,操作一定要缓慢,保证油压缓慢上升。

63、磨组启动操作不正确

【事件经过】机组升负荷,启#3A磨,主值监护见习副值启磨,在暖磨操作过程中,见习副值在未开启热风快关门和冷、热风混合门开启热风调门,值长发现后及时纠正。

【总结提醒】1、工作技能不熟练人员进行操作时,监护人员一定要监护、指导到位。2、首次实际操作设备时,一定头脑清晰、稳重谨慎操作。

64、磨组断煤就地操作对象不正确

【事件经过】A磨断煤,没看清就出去处理D磨,处理完回来看A磨还在断

煤。

【总结提醒】1、事故情况下要看清故障设备,这样才能正确处理事故。2、事故情况不要着急,要沉着冷静。

65、一次风压调整幅度过大造成爆燃

【事件经过】#3机启机发电机并网之前,暖B磨后发现一次风压下降较大,然后增加一次风机入口挡板幅度过大,造成一次风压上升过快,从而造成锅炉爆燃。

【总结提醒】启机时燃烧比较脆弱,炉膛温度低,此时操作一定要平滑,幅度要小,使任何一个操作对燃烧扰动尽量小。

66、汽包水位计校对汇报不实

【事件经过】汽包水位计校对时,某人曾因水位计模糊不清,又不敢汇报自己没有看清汽包水位计,向主值谎报汽包水位,当面对专工盘问时又无法解释。

【总结提醒】现场操作中,各种问题都来不得半点虚假,要实事求是,会操作就说会,不会就请教别人。自己不能“打脸充胖子”。

67、#3A磨煤机停运后未及时退出风道燃烧器

【事件经过】在二期机组启动过程中,曾出现#3A磨煤机因给煤机故障,#3A磨煤机热风门关闭,而此时风道燃烧器未退出,最终造成风道风机入口处有大量火焰和燃油喷出。

【总结提醒】任何操作,应具备联想思维,对操作的系统可能对其他系统或设备会造成什么影响,应充分考虑,减少故障发生的几率。

68、调节二次风挡板指令输入错误

【事件经过】在调节二次风挡板时,输入50%的指令的时候,数字0没输进去,指令变成5%,还好立即发现并改回50%。

【总结提醒】以后再进行此类操作时,要确保指令输入正确后在点击确认键。

69、空预器吹灰时未及时投入压力自动

【事件经过】在进行空预器吹灰时,暖管后,进行其他操作,忘记将吹灰压力投自动。

【总结提醒】进行某个操作时,尽量不要交叉进行其他操作。

70、油枪退出后未发现油枪角阀内漏,造成跑油

【事件经过】启机过程中,退出油枪运行时,未及时发现油枪角阀内漏,造成燃油浪费。

【总结提醒】退出油枪应注意燃油流量变化,以及现场油压表计是否到零,若发现异常及时关闭油枪角阀。

71、微油投运磨组通风时机合理选择

【事件经过】二期机组在投运小油枪前,必须对A磨进行通风,但出现过先投小油枪再对磨煤机进行通风情况,这点在锅炉投运小油枪时应加以注意。

【总结提醒】当小油枪投运后,如果此时A磨没有投运,将会造成小油枪在煤粉管道内燃烧,时间久了可能会对煤粉管道内的积粉点燃,甚至爆炸,严重时可将煤粉管道烧损。

72、未及时发现磨组加载油压异常

【事件经过】磨组加载力调节存在故障,长时间过低,未及时发现,导致跳磨。

【总结提醒】完善报警系统,运行人员加强重要参数监视,注意重要缺陷跟踪。

73、磨组冷却水门监视不到位致跳磨

【事件经过】磨组冷却水门关闭未及时发现,油温高跳磨。

【总结提醒】提高巡检质量,盘前参数加强监视。

74、减温水调整对象不正确导致汽温大幅波动

【事件经过】减温水的调整中,过热器一减调门A点温度较高并持续升高,开减温水时将过热器一减A错开过热器一减C调门,造成A点汽温超温,C点温度降得较多。

【总结提醒】操作时要沉着冷静保持清醒的头脑,在操作时核对正确设备,然后再操作,同时要做好事故预想。

75、断煤处理误关热风隔绝门造成炉膛负压大幅波动

【事件经过】启磨加煤量时突然断煤,误将热风隔绝门关闭,导致炉膛负压大幅波动,下煤时热风隔绝门打不开。

【总结提醒】断煤时慢慢关小热风调门,一般不要关隔绝门。

76、空压机定期切换后未及时投入联锁

【事件经过】定期切换时,空压机联锁忘投入。

【总结提醒】定期切换,测绝缘时及时投运设备联锁。

77、一次风机启动后未及时开启冷一次风门

【事件经过】启A一次风机后,冷一次风门没有开启,也没有认真检查,导致一次风温两侧出现很大偏差。

【总结提醒】没有严格执行一次风机启动操作票,风机启动后也没有认真检查。要严格执行操作票,设备启动后仔细检查一遍。

78、磨组堵磨处理不全面导致超温

【事件经过】8:40,负荷140MW,压力15.98MPa,监盘发现D磨堵,风量降到51T/H,电流41A,煤量由37T/H降到23T/H,随即提高一次风压力进行疏通工作,至8:45基本吹通,但未能提前做好相关事故预想,致机组压力升至17.35MPa、负荷至310MW,(压力上升快,手动开调门)主、再热汽温超温。

【总结提醒】1、磨疏通后减煤不果断,致压力、温度突升;2、疏通过程中,未及时将压力、主再热汽温降低,风险预控意识不强;3、机、炉间联系、沟通不及时,主、再热汽温未能有效控制。

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