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第四章 液压系统常见故障、原因分析及处理措施
按驱动装置要求的流向、压力和流量供油,适用于驱动装置与液压站分离的各种机械上,将液压站与驱动装置(油缸或马达)用油管相连,液压系统即可实现各种规定的动作。液压系统中工作液在元件和管路中的流动情况,外界是很难了解到,给分析、诊断带来了较多的困难。
一、常见故障及现象
1、液压执行器动作失常。
2、液压系统压力失常。
3、液压系统流量失常。
4、液压系统异常振动和噪音的故障。
5、液压系统过热。
二、原因分析
1、液压执行器动作失常的原因分析
(1)不动作:执行器磨损、限位或顺序装置调整不当或不工作、电液控制阀不工作、电液伺服比例阀的放大器无指令信号、电液伺服比例阀的放大器不工作或调整不当;
(2)动作过慢:液压介质粘度过高、执行器磨损、液压阀控制压力不当;主机导轨缺乏润滑、伺服阀卡阻、电液伺服比例阀放大器失灵或调整不当;
(3)动作不规则:主机导轨缺乏润滑、 执行器磨损、 指令信号不规则; 反馈传感器失灵、电液伺服比例阀的放大器失灵或调整不当。
2、液压系统压力失常的原因分析
(1)压力过低:减压阀调压值不当或损坏、液压泵或执行器损坏;
(2)压力过高:系统中的压力阀(溢流阀、卸荷阀与减压阀或背压阀)调压不当、变量液压泵或马达变量机构失灵、液压泵、执行器及液压阀磨损;
(3)压力不规则波动:油液中混有空气、溢流阀磨损、油液污染、液压泵、执行器及液压阀磨损。
3、液压系统流量失常的原因分析
(1)无流量: 电动机不工作、液压泵转向错误、联轴器打滑、油箱液位过低、方向控制设定位置错误、全部流量都溢流、液压泵磨损装配错误;
(2)流量不足:液压泵转速过低、流量设定过低、溢流阀、卸荷阀调压值过低、流量被旁通回油箱、液压泵吸油不良、系统外泄漏过大;
(3)流量过大:流量设定值过大、变量机构失灵、溢流阀、电动机转速过高、检查液压泵规格;
(4)流量脉动过大:液压泵固有脉动过大、电机转速波动大。
4、液压系统异常振动和异音的原因分析
(1)液压泵:内部零件卡阻或损坏、辅径油封损坏或进油口密封圈损坏;
(2)溢流阀:阻尼孔被堵死、阀座损坏、弹簧疲劳或损坏、阀芯移动不灵活、远程调压管路过长、产生啸叫声;
(3)电液阀:电磁铁失灵、控制压力不稳定;
(4)液压管路:液压脉动、管长及元件安装位置匹配不合理、吸油过滤器阻塞、吸油管路漏气、油温过高或过低、管夹松动;
(5)液压油:油位低、油质污染;
(6)机械部分:液压泵与原动机的联轴器不同心或松动、原动机底座、液压泵支架、固定螺钉松动、机械传动零件(皮带、齿轮、齿条、轴承、杆系)及电动机故障轴承、杆系)及电动机故障。
5、液压系统过热故障的原因分析
(1)液压泵:气蚀、油中混有空气、溢流阀或卸压阀调压值过高、过载、油液粘度不当、冷却器失灵、油液污染;
(2)溢流阀:设定值错误、液压阀磨损或损坏、油液粘度不当、冷却器失灵、油液污染;
(3)电磁阀:电源错误、油液粘度不当、冷却器失灵、油液污染。
三、处理措施
1、液压执行器动作失常的处理措施
(1)不动作:维修或更换执行器、限位装置、电液伺服比例阀的放大器;调整修改指令或连线;
(2)动作过慢:检查油质、维修更换执行器;调整更换伺服阀、调整修复电液伺服比例阀的放大器;
(3) 动作不规则:控制流量脉动、维修更换执行器、重新测定蓄能器性能、更换液压油、调整修复电液伺服比例阀的放大器。
2、液压系统压力失常的处理措施
(1)压力过低:调整减压阀压力值、维修或更换减压阀、液压泵和执行器;
(2)压力过高:重新调整系统中的压力阀压力流阀、卸荷阀与减压阀或背压阀)、维修更换液压泵变量机构、维修更换减压阀;
(3)压力不规则:维修更换磨损溢流阀、更换堵塞滤芯系统换油、检修液压泵、液压缸、液压阀内部易损件磨损情况和系统各连接处的密封性。
3、液压系统流量失常的处理措施
(1)无流量:检查电机接线和电机状态、保证油箱油位、检查电磁阀控制回路、修复更换控制泵、液压泵维修更换;
(2)流量不足:重新调整转速、流量设定以及溢流卸荷阀压力值、检查电磁控制电路;修复或更换控制泵、检查油温或更换粘度适合的油液、加大吸油管径,增加吸油过滤器的流通能力,检查是否有空气进入、旋紧漏油的管接头泵、缸、阀内部零件及密封件磨损、内泄漏过大;
(3)流量过大:重新调整流量设定值、变量机构拆修更换、调整电机转速和更换规格正确的液压泵;
(4)流量脉动过大:更换液压泵、检查电机电源并采取稳压措施.
4、液压系统异常振动和异音的处理措施
(1)液压泵:修复更换内部零件、清洗更换辅径油封或进油口密封圈;
(2)溢流阀:清洗阻尼孔、修复阀座、清洗、去毛刺或更换弹簧、合理缩短管道长度;
(3)电液阀:修复电磁阀、选用合适的控制油路;
(4)液压管路:泵出口增加消音器、合理布置元器件及灌肠安装位置、
更换滤芯、改善油路密封性、检查温控组件状态、紧固管夹;
(5)液压油:及时补充油位、过滤净化或更换液压油;
(6)机械部分:调整同心度、紧固固定螺栓、修复或更换传动零件或电机。
5、液压系统过热故障的处理措施
(1)液压泵:清洗过滤器滤芯和进油管路;改正液压泵转速;维修或更换补油泵、系统放气、旋紧漏气的接头、调整溢流阀或泄压阀压力、找正并检查密封和轴承的状态;布置并纠正机械约束、检查工作负载是否超过回路设计、检查油温或更换液压油液、修复更换冷却器、过滤清洗或更换液压油;
(2)溢流阀:调整设定值、检查油温或更换液压油液;
(3)电磁阀:更正电源、检查油温或更换液压油液、修复更换冷却器、过滤清洗或更换液压油。
第五章 破碎机常见问题、原因分析及处理措施
我国城市垃圾主要以居民生活垃圾为主,主要由易腐有机物、煤灰、泥沙、塑料、纸类等构成,含水量高且成分复杂,结构变化大又极不均匀。垃圾焚烧之前,必须将垃圾进行破碎,以提高垃圾的均化程度以及燃烧热值,破碎机在运行期间也经常发生各种故障,造成系统运行终止,现将破碎机常见故障分析如下。
一、破碎机常见问题
1、设备故障停机,不能正常运行。
2、破碎效果不好。
3、轴承发热。
4、振动异常。
二、原因分析
1、设备故障停机,不能正常运行的原因分析
(1)破碎机油温过高
a.破碎机油箱循环冷却水管道电磁阀损坏,不能动作,导致冷却水不流动,油温迅速上升,影响设备正常运行;
b.循环冷却水压力不能够满足使用条件,当冷却水由一楼到达五楼后,压力减小,水流量减小,使油温不能及时下降。
(2)油箱液位低报警
a.在调试过程中,油箱油位基本加至临界点,长时间运行过程中,破碎机液压管道充满液压油,此时油箱油位下降至正常液位以下,满足不了使用条件,设备自我保护,不允许启动运行;
b.如果油箱液位较高,但是仍然液位低报警,此时可能为油箱上部液位继电器损坏。
(3)回油过滤器故障停机
设备运行过程中,突然报回油过滤器故障,此时主要原因为油品在初始运行阶段,管道内部杂物较多,没有清洗干净,在运行一段时间后致使回油过滤器有大量杂物堵塞,液压油不能及时回至油箱,油压上升导致报警停机;此时应该及时更换回油过滤器,保证设备安全稳定运行。
2、破碎效果不好的原因分析
(1)破碎机锤头长时间运行没有对其进行补焊,过度磨损,影响了正
常使用;
(2)由于没有控制垃圾来源,长时间破碎不燃物或者建筑垃圾,导致
锤头磨损短时间内磨碎严重,影响破碎效果。
3、轴承发热的原因分析
(1)主要原因为轴承缺油,需要及时加油,加油时一定要注意检查油位,因为加油过多也会导致轴承发热;
(2)第二种原因为轴承损坏,在运行期间注意轴承内部是否有杂音,如果有及时停机对轴承进行检查。
4、振动异常的原因分析
(1)可能是物料过大导致,破碎的垃圾有大块石头或者金属,不能破碎;当大块垃圾在破碎机刀轴上部来回转动,带动破碎机振动;
(2)转子不平衡;
(3)破碎机基础处理不当,当带负荷运行时,底座受力较大,基础不牢固,破碎机出现振动。
三、处理措施
1、设备故障停机,不能正常运行的处理措施
(1)破碎机油温过高
a、检查电磁阀是否损坏,模拟温度到达设定温度能否正常动作,如果不能动作,检查线路,确认电磁阀得电,如果电磁阀损坏需进行更换新的电磁阀;如果电磁阀动作正常,听到有水流声音,此时需要设法增大破碎层冷却水压力,满足使用条件,进一步观察冷却效果;
b、不影响水冷铰刀正常运行条件下,适当减小铰刀用水量,或者设法增加增压泵从而满足破碎机层冷却水压力。
(2)油箱液位低报警
a、补加同型号液压油至要求位置;
b、检查确认液位继电器,如损坏需要及时更换,不能将信号屏蔽开启。
(3)回油过滤器故障停机
设备运行使用过程中,应该对过滤器进行周期性清洗,始终确保过滤器清洁干净。
2、破碎效果不好的处理措施
按照厂家要求,定期对破碎机锤头磨损状况进行测量,对锤头进行堆焊,提升破碎效果,并且控制垃圾来源,尽可能减少建筑垃圾进入垃圾坑,减小对破碎机锤头的磨损。
3、轴承发热的处理措施
(1)定期检查轴承油位,确保油位在规定范围内;
(2)停机对轴承进行检查,发现损坏则需要及时更换轴承,注意不要上盖过紧,要调节好螺栓,松紧适度。
4、振动异常的处理措施
(1)因物料过大导致,需停机开启人孔门将大块难破碎垃圾搬出;
(2)及时调整转子平衡;
(3)破碎机基础处理不当,当带负荷运行时,底座受力较大,基础不牢固,破碎机出现振动;此时需检查设备基础,并采取加固措施;
(4)检查设备基础,并采取加固措施。
第六章 振动筛常见故障、原因分析及处理措施
振动筛是利用振子激振所产生的往复旋型振动而工作的。振子的上旋转重锤使筛面产生平面回旋振动,而下旋转重锤则使筛面产生锥面回转振动,其联合作用的效果则使筛面产生复旋型振动。其振动轨迹是一复杂的空间曲线。该曲线在水平面投影为一圆形,而在垂直面上的投影为一椭圆形。调节上、下旋转重锤的激振力,可以改变振幅,而调节上、下重锤的空间相位角,则可以改变筛面运动轨迹的曲线形状并改变筛面上物料的运动轨迹。
一、常见故障及现象
1、振动筛使用过程中出现跑砂。
2、振动筛运行过程中壳体开裂。
二、原因分析
1、振动筛跑砂的原因分析
(1)振动筛振幅出厂时振幅设置偏小,不能够将砂筛选干净;
(2)振动筛启动时呈现摇晃状态且摇晃幅度较大,但是停机时设备平稳停机,主要原因为振动筛两台振动电机转动方向相同;
(3)振动筛篦缝有铁丝及不燃物堵塞,导致砂子筛选效果差,砂子跟随不燃物落至不燃物仓;
(4)振动筛下料管道积满砂,致使砂流通不畅,此时振动筛振幅会大幅度减小。
2、振动筛壳体开裂的原因分析
(1)振动筛运行温度过高,超过设计温度;
(2)振动筛上部进料口偏斜,不燃物链斗机下料偏向振动筛一侧,不能均匀布置在振动筛筛面上,当不燃物偏向一侧时,振动筛壳体温度不均匀,且温差较大,受力亦不均匀,致使壳体强度减小,壳体从而开裂;
(3)振动筛钢结构质量不合格,焊接工艺差,振动筛长时间高负荷运行状态下暴露出设备本身存在的质量问题;
(4)结构设计不合理,本身结构承受力较小。
三、处理措施
1、振动筛跑砂的处理措施
(1)应适当调整振幅,满足运行条件;
(2)电机同向运行时,可更换其中一台电机转向,并检查振幅;
(3)清理振动筛杂物,防止堵塞;
(4)检查管道,清理积砂,保证回砂流畅。
2、振动筛壳体开裂的处理措施
(1)垃圾在气化炉内部未完全分解,在循环过程中,垃圾继续燃烧,不燃物温度过高,进入振动筛后,振动筛壳体长期高温环境下运行致使开裂,因此应保证振动筛在要求温度下工作;
(2)在振动筛入口增加挡板,保证下料均匀,减小振动筛两侧温差和
受力偏差;
(3)合理优化结构设计,合格把控振动筛钢构质量。
第七章 强制风机系统常见故障原因分析及处理措施
垃圾焚烧强制风机系统是由一台离心风机及配套稀油站组成。主要部件:机壳、叶轮、机轴、风门、轴瓦及配套底座等,当电动机转动时,风机的叶轮随着转动,叶轮旋转时产生离心力将空气从叶轮中甩出,并汇集在机壳中,由于速度慢,压力高,空气便从通风机出口排入管道,当空气被排出后,形成负压,空气在大气压力的作用下又被压入叶轮中。
一、常见故障及现象
1、风机本体常见故障:振动异常;轴承发热;噪音增大。
2、稀油站常见故障:油压异常;油温高;油位低。
二、原因分析
1、风机本体
(1)振动异常的原因分析
a、转子不平衡;
b、转子叶轮内积垢积灰;
c、叶轮变形或腐蚀;
d、轴承磨损或风机电机地脚螺栓松动,导致联轴器同心度变化。
(2)瓦温高的原因分析
a、轴瓦间隙、紧力不合适;
b、油温高;
c、油质不合格。
(3)噪音增大的原因分析
a、轴瓦磨损;
b、叶轮与壳体发生摩擦。
2、稀油站
(1)油压异常的原因分析
a、油过滤器堵塞;
b、油箱油位低;
c、稀油站内循环分配不均。
(2)油温高的原因分析
a、仪表测量错误;
b、冷却水量不足;
(3)油位低的原因分析
a、磁浮液位计工作失常;
b、管道、油箱或风机轴瓦存在漏油;
三、处理措施
1、风机本体
(1)振动异常的处理措施
a、紧固地脚螺栓;
b、清除积垢或积灰;
c、联轴器重新找正;
d、重新做动平衡;
e、修理或更换叶轮。
(2)瓦温高的处理措施
a、检查冷却水和油量;
b、化验油质,不合格则需要更换油;
c、检查轴瓦是否存在磨损。
(3)噪音突然增大的处理措施
a、磨损轴瓦检查并更换;
b、停机检查并修理摩擦处。
2、稀油站
(1)油压异常的处理措施
a、油过滤器堵塞,需定期进行清洗过滤器;
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为促进我国重大技术装备质量提升,支撑重大技术装备攻关工程,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,加快推进新型工业化,市场监管总局、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、国家知识产权局5部门近日联合印发《中国首台(套)重大技术装备检测评定管理办法(试行)》(以下简称《办法》)。重
北极星电力网获悉,国家发改委近日印发《绿色低碳先进技术示范项目清单(第一批)》,包括:2GW新型高效碲化镉薄膜太阳能电池项目(一期)、深远海浮式风电国产化研制及示范应用项目、山东海阳核能综合利用示范项目(第一批)、基于熔盐储热的煤电灵活性关键技术研究及示范应用项目、重型燃气轮机示范
阳春时节,惠风和畅。4月12日,在江苏南京,国家能源集团首次举办的科技成果转化现场交流会上,国能“龙膜”备受瞩目。科环集团龙源环保公司负责人表示,“龙膜”是我们的拳头产品,在集团电力、煤炭、化工等产业沃土上广泛应用,实现“龙膜中国制造”,可无缝替换国内所有进口反渗透膜。膜元件稳定脱
全国重点实验室是国家统筹规划科学技术研究开发机构布局,建立和完善科学技术研究开发体系的重要支撑。2023年政府工作报告提出,“构建新型举国体制,组建国家实验室,分批推进全国重点实验室重组。”全国重点实验室重组对实验室发展提出了新定位,要始终坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国
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