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(二)闭式循环水的现场总线控制系统
1.系统结构
闭式水系统就地设备分布广,就地的控制相对又简单,适于发挥现场总线系统的优点,为此我们在闭式水系统控制中采用了现场总线方案。单元机组开闭式水系统约有34个现场总线设备(智能电动执行机构),分成两个不同区域。
为了提高安全性可靠性,总线光纤、作为总线上的第一类DP主站的AP和相应的光电转换装置也都采用了冗余结构。AP以及其接口模块IM308C和2台光电转换装置置于电子室DCS的机柜中,就地另外有总线I/O柜,内含2台光电转换装置,置于汽机房零米层。
2.执行机构
电动执行机构采用原装进口德国欧玛公司的产品一体化智能型产品AUMA MATIC,带有双通道PROFIBUS-DP冗余总线接口,作为DP从站挂在总线上。开关型电动执行机构可以接受开、关、停数字量控制信号。本体配置手轮和手/自动切换机构以及开、关按钮,并有相应的位置指示灯,以实现就地操作。
3.系统组态与运行
DP主站的AP中的IM308C模件具有用于通信的CPU和存储单元FLASHROM(快速可擦写可编程只读存储器),PROFIBUS-DP网络结构图及相应的用户通信程序可灌入该模件的FLASHROM中。当IM308C启动时,将运行于FLASHROM中的用户程序建立网络结构,通过对AUMA电动门芯片上地址(设备编号)的辨认建立网络连接,而后根据电动门厂家提供的GSD(设备性能描述文件)中读取的参数,最终识别出该设备,从而读取来自执行机构的信息,并发送命令至该设备。
每台AUMA作为总线上的单独从站,其总线地址通过设备上的LED(发光二极管)分别输入。在就地AUMA的面板上,可以设置与阀门有关的参数。一部分与控制相关的参数存储在AP中,并可以通过工程师站修改,即直接通过现场总线修改阀门参数。
通过现场总线与DCS的通信,执行机构的开/关反馈、设备故障等一些情况就可得以基本反应,操作员在集控室中,远方对执行机构进行手动控制。执行机构的闭环运算功能以及与其它设备间连锁等开环运算功能,在主站AP中以10ms为周期进行运算,运算结果作为数字量直接传至AUMA中的PROFIBUS-DP接口,对电动执行机构进行控制。
五、应用体会
现场总线技术已经在新建和改造电厂中的得到大量应用,但是在新建国产600MW大型电站工程中的一定规模的运用还未见报道,宁电工程在这方面迈出创新的一步。通过工程实施,我们有如下体会供借鉴:
1.现场总线的安全性问题一直受到关注。采用现场总线后,取消了大量的控制电缆,现场总线的保护措施可以提高,降低了故障率,所以现场总线网络不采用冗余方式是可以接受的。但是,总线上的某个节点机故障而封锁总线时,将影响总线大部分设备的工作。由于对可靠性和安全性的要求,我们采用了AP和双总线的冗余配置,这在一定程度上抵消了现场总线节省布线的优点,增加了工程造价。今后结合电厂的实际情况,采取什么样的冗余方案,值得探讨。
2.由于原DCS冗余控制器的所有功能都分散到各个现场智能仪表中,危险已经完全分散,一个现场智能仪表的故障只影响到本身或相关的少量智能设备,其影响范围远低于DCS冗余控制器故障的波及面,就地智能仪表的功能块设计可保证故障时相关智能设备置于安全位,因此每个现场智能仪表CPU不冗余是完全可行的。
3.现场总线系统有一个重要特征,就是信息处理现场化。主要含意就是在智能现场装置中植入控制模块,使其具备控制器功能。但是目前用于电站的具有这样功能的智能执行机构的可选品种很少,限制了现场总线系统在电站工程中进一步的应用。进一步地,如何用智能现场装置来实现复杂的功能组级及协调级控制,还需要研究和实践的探讨。
4.以智能化现场仪表为基础的现场总线系统,若能把管理自动化和远程诊断功能纳入系统,更能发挥现场总线系统降低运行维护费用的优势。但是,出于尽快安全顺利投产等各方面原因,我们应用的系统和范围是有限的,现场总线系统的总体优势一时不能体现,相关的二次系统的开发更是有待时日。
六、结语
现场总线控制系统已经成为一种成熟的控制系统,在电厂中应用现场总线控制系统的条件已经成熟,也是企业信息集成化的需要,但也需要在电站工程实践中不断扩大应用范围和进行试点等努力。国华宁电工程在国产600MW机组控制系统中进行了应用现场总线技术的积极尝试,积累了设计和工程经验。根据应用经验和实际效果,将在后续工程中作适当推广,从而为实现宁海电厂的全面数字化生产和管理奠定基础。
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