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日前在福建省厦门市组织召开电力行业企业负责人环境论坛暨燃煤烟气污染物控制技术研讨会,环保部门相关负责人、电力企业、环保企业代表和业内专家共聚一堂,探讨燃煤烟气污染治理问题。会议期间,与会电力企业代表提出一些问题。会后,编辑部组织国电环境保护部研究院环境科学研究所副所长王圣和福建龙净环保股份有限公司负责人,对企业关注的问题给予了答复。
问题一:新的《火电厂大气污染物排放标准》已正式颁布执行,巨大的改造投资成本和运行成本对本就经营困难的火电企业来说,更是雪上加霜。目前,国家对脱硝电价补贴政策到了一个什么程度?做了哪些工作?
王圣:2011年11月29日,国家发改委宣布上调销售电价和上网电价,同时为鼓励燃煤发电企业落实脱硝要求,国家发改委在关于调整华北、东北、西北、华东、华中、南方电网电价的通知中,明确提出开展脱硝电价试点。在南方电网(广东、海南)、华北电网(北京、天津、河北、山西、山东)、西北电网(甘肃、宁夏)、华东电网(上海、浙江、江苏、福建)、华中电网(四川)的14个省、市地区,对安装并运行脱硝装置的燃煤发电企业,经国家或省级环保部门验收合格的,报省级价格主管部门审核后,试行脱硝电价,电价标准暂按每千瓦时0.8分钱执行。这是截至目前关于脱硝电价补贴的最新政策。
从14个试点省市地区的火电装机容量、脱硝装机容量、氮氧化物排放量分析而言,截至2011年第一季度,本次开展脱硝试点的14个地区火电装机容量为4.01亿千瓦,占全部火电装机容量7.19亿千瓦的55.8%。其中,已投运脱硝装机容量7704万千瓦,占这些区域火电装机容量的19.2%,占全部已投运脱硝装机9688.5万千瓦的79.51%。
2011年上半年,这14个省市氮氧化物排放量为600.87万吨,占全国总排放量的49.8%。14个省市上半年氮氧化物排放总量同比增长6.26%,略高于全国6.17%的水平。
问题二:脱硝电价补贴是否会考虑不同的炉型(W火焰锅炉和其他常规锅炉)、不同工艺(液氨法和尿素法)?这些对脱硝成本影响很大。
王圣:原则是这样的,或者说,这样分类更科学。但是,这在国家政策以及具体操作层面会很麻烦,就像新的《火电厂大气污染物排放标准》,与以前划分时段的限值相比,新标准中就执行几个限值,比较容易操作,也很简单。
当然,对于采用不同工艺(液氨法、尿素法)确实应该有区分。
问题三:循环流化床锅炉的最佳脱硝方案是什么?
龙净环保:对于循环流化床锅炉,其最佳脱硝方案我们认为是SNCR脱硝技术,还原剂一般建议采用氨水。特别是对于氮氧化物排放较低的锅炉,SNCR脱硝技术尤其合适:脱硝效率不是很高,但能够满足排放要求;投资省;运行稳定。但我们也认为,为了适应循环流化床锅炉烟气的特性,催化剂公司近年对催化剂防中毒和防堵塞问题作了大量研究工作,且个别锅炉已经开始SCR脱硝的设计。我们认为,随着时间的推移,要满足更高标准的排放要求,SCR在流化床锅炉上的应用会越来越多。
问题四:在线脱硝系统氨逃逸率仪表监测效果很差,如何解决?哪种仪表效果更好?
龙净环保:目前,国内运用的几乎所有氨逃逸分析仪表都是激光原位在线式监测。由于NH3本身的特性、仪表测量漂移、低浓度的问题,使得检测效果不是太好。这还需要CEMS厂家进一步研究,改进仪表的测量精度。
从我们公司目前使用的氨逃逸分析仪表来看,德国SICK公司的产品相对不错。
问题五:30万吨以下循环流化床炉内干法脱硫效率能达到多少?最大效率是多少?
龙净环保:一般燃煤锅炉的炉内脱硫效率控制在75~85%运行的居多,Ca/S一般运行在1.8~2.2。最高效率按设计可以达到95%,但此时Ca/S将需要达到2.8~3,容易导致锅炉结焦和磨损。因此,大多数循环流化床锅炉炉内脱硫效率都不超过90%。
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10月8日,从湖南省环境保护厅传来喜讯,大唐华银金竹山火力发电分公司3号机组获得超低排放电价补贴正式批复,将为该公司经济效益的提升带来巨大影响。该公司始终以提供清洁电力,点亮美好生活为使命,高度重视环境保护和节能减排工作,加强设备节能改造和技术攻关,不断提升企业节能减排软实力,夯实绿
日前,湖北省环保厅发布了《关于加强燃煤发电机组烟气超低排放改造环保验收和监管工作的通知》,将按照国家有关政策以及《湖北省2016-2018年燃煤电厂超低排放改造计划》要求的相关任务,加强煤电机组烟气超低排放改造的环保验收和监管工作。加上今年6月华中能监局正式启动湖北、江西、重庆三地煤电超低
目前试行的0.8分/度的脱硝电价无法为火电厂经营减压。按照中电联测算,未来须将脱硝补贴电价上调至不低于1.2分/度才可弥补火电厂脱硝运营的成本和投资。国家发改委出台的火电脱硝电价补贴政策,决定对安装并正常运行脱硝装置的燃煤电厂,每千瓦时加价0.8分。但电监会调研显示,0.8分/度的电价补贴无法弥补火电厂脱硝成本的投入,建议未来同步建设脱硝设施机组要加价至1.1分/千瓦时,而技改加装脱硝设施要加价至1.3分/千瓦时。电监会的建议事实上已得到发改委等决策部门的认可,随着火电脱硫脱硝加速推进,补贴电价的调整窗口也将打开。目前环保部联合发改委已完成对全国重点地
近日,黑龙江省物价局下发了“大唐七台河发电公司3号机组上网电价执行脱硝电价的函”,意味着该公司3号机组正式获得脱硝电价,即在在现行上网电价基础上获得相应的脱硝补贴。该公司不断研究地方、国家及行业的相关政策法规,从实际出发,查找对应相关利好信息,早着手准备,早着手调研,把政策吃透吃准,寻求获取利好政策支持的突破瓶颈制约的途径,保证第一时间执行政策、享受政策。其中,针对国家出台的一些环保政策,该公司专门成立环保工作推进小组,公司领导牵头,副总师、生产部门、经营部门全力配合,时刻掌握地方和国家政策动向,保持与相关环保部门的经常性的主动
自新环保标准实施后,脱硫脱硝就一直被火电企业视为最难解决的问题之一,这也导致多家火电企业在环保检查中被相关部门通报批评。而作为国内发电大户的五大发电集团也因脱硫脱硝不合格、超标排放等问题多次上榜黑名单。环保部资料显示,中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂内废油外运处置未执行危险废物转移联单制度,并且在线监测数据显示该厂部分时段存在超标排放。这表示该企业存在事故浆液临时存放场所不规范,以及脱硫系统台账不完善等环境管理问题。内蒙古国电能源投资有限公司金山热电厂则因为6月份2号机组脱硫在线出口数据有8天超标排放被通报。此外,黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司
截至目前,全国火电装机中已投运脱硫、脱硝装置的占比分别为92%、27%,全国燃煤机组脱硫设施投运率由2005年的不足60%提高到目前的95%以上,全国燃煤机组平均脱硝效率超过66%。2004年实施脱硫电价政策后,电力行业二氧化硫排放量出现大幅下降,“十一五”以来,全国累计下降35%以上。2011年底开始脱硝电价试点,今年上半年电力行业氮氧化物排放量首次出现大幅度下降,同比下降9%以上。2011年底,我国对安装并正常运行脱硝装置的燃煤电厂试行脱硝电价政策,每千瓦时加价0.8分钱,以弥补脱硝成本增支。在开始执行脱硝电价时,业内人士普
九龙电力发布发行预案公告,向不超过10名特定对象非公开发行的方式发行9,818.34万股,具体发行对象范围为产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司等机构投资者,发行底价人民币16.61元,募集资金总额不超过163,082.62万元,扣除发行费用后总额不超过158,182.62万元。募集资金投向扩大公司脱硝资产规模:本次募集资金中,6.03亿元将用于收购平顶山发电分公司2×1,000MW机组等六个共计810万千瓦脱硝或脱硫资产项目,2.73亿元用于对上述项目中在建项目的后续投入,5.15亿元用于投资建设习水二郎电厂一期2×66
近日,江苏省物价局根据省环保部门在线监测和核查情况,对39家发电企业燃煤发电机组2013年二季度的脱硝电价进行了核定,补贴金额达3.27亿元。根据《国家发展改革委关于调整华东电网电价的通知》及省政府《关于进一步加强污染减排工作的意见》要求,我省自2012年1月1日起对发电容量在135MW及以上已建成脱硝设施并投运的燃煤机组试行脱硝电价补贴。江苏省仅2013年上半年就核定并支付脱硝电价补贴共计6.27亿元,已达2012年全年发放脱硝补贴额的84.73%;享受补贴的企业也已由初期的15家上升至现在的39家,增幅达160%。该项脱硝补贴政策极大地鼓励了燃煤发
近日,国家发展改革委发出通知,决定自9月25日起提高可再生能源电价附加征收标准,进一步完善脱硝等环保电价政策;同时,还出台了调整和完善光伏发电价格及补贴政策的文件。社会各方面对上述政策措施十分关注。为此,记者采访了国家发展改革委有关负责人。问:此次完善相关电价政策的目的和主要内容是什么?答:国家进一步完善可再生能源和环保电价政策,主要目的是为了适当扩大可再生能源发展基金的规模,进一步健全环保电价体系,促进可再生能源发展和减少大气污染排放提供必要的政策支持。主要内容包括三个方面:一是将向除居民生活和农业生产以外的其他用电征收的可再生能源电价附加标准由现行
2013年6月,李克强在国务院会议上提出《大气污染防治十条措施》(以下称《国十条》)。《国十条》明确指出我国要减少污染物排放,严控高耗能、高污染行业新增产能,全面整治燃煤小锅炉,加快重点行业脱硫脱硝除尘改造。编者了解到,在中国电力企业联合会发布的2012年度火电厂烟气脱硫、脱硝产业信息中报出,截止2012年底,我国只有28%的脱硝机组完成脱硝改造,脱硝改造高峰期将持续到2014年7月。GE减排工程技术主管赵冬贤表示,“剩下的72%的火电机组将在一年之内实现脱硝改造是很难实现的,GE预测全国脱硝改造高峰将会持续到2015年才能结束。&rdqu
从2012年1月1日正式实施的新版《火电厂大气污染物排放标准》(以下简称《标准》)规定,自实施之日起,新建火力发电锅炉及燃气轮机组,需要执行《标准》规定的烟尘、二氧化碳、氮氧化合物和烟气黑度排放限制(全国标准);自2014年7月1日起,现有的火力发电锅炉及燃气轮机组,也要执行该排放限制;自2015年1月1日起,所有燃煤锅炉,均需执行《标准》规定的汞及其化合物污染物排放限制。虽然,对于不同类型的发电机组(如燃油锅炉、燃气锅炉、燃煤锅炉),新《标准》制定的排放标准不同,但是相应的排放限值导致了一个共同的结果,即对于现有机组来讲,都需要进行相关改造。其中,脱
中国招标投标公共服务平台发布国能江苏公司宿迁电厂三期1×B50MW燃煤背压机组静电除尘器及附属设备采购公开招标中标候选人公示,第一中标候选人为福建龙净环保股份有限公司,报价1011万元。
11月7日,陕西延长石油富县电厂二期2×1000MW工程一辅设备采购19除尘器中标结果公布。中标人为福建龙净环保股份有限公司,金额:144800000.00元。陕西延长石油富县电厂二期2×1000MW工程一辅设备采购19除尘器中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司,就“陕西延长石油富县电厂二期2×1000MW工程一
10月24日,青岛海湾索尔维化工有限公司工业炉窑尾气治理技术升级改造项目(一期)中标候选人公示。公告显示,福建龙净环保股份有限公司预中标该项目,投标报价:1998万元。公告如下:
10月22日,淮南洛河电厂四期2×1000MW煤电项目电袋复合除尘器设备采购中标结果发布。福建龙净环保股份有限公司中标,中标价:1.356亿。公告如下:淮南洛河电厂四期2×1000MW煤电项目电袋复合除尘器设备采购中标结果公示淮南洛河电厂四期2×1000MW煤电项目电袋复合除尘器设备采购(项目编号:GN2024-12-7
中国招标投标公共服务平台发布国源电力哈密煤电公司大南湖电厂脱硫系统提效技术改造工程公开招标中标候选人公示,福建龙净环保股份有限公司预中标,报价13986万元。
北极星储能网获悉,10月18日,龙净环保发布2024年三季报。报告显示,公司前三季度营业收入为66.54亿元,同比下降11.64%;归母净利润为6.47亿元,同比增长0.91%;扣非归母净利润为5.85亿元,同比增长18.23%;基本每股收益0.60元。2024年前三季度,公司新增环保工程合同共计75.44亿元,新增环保工程合同
10月18日,龙净环保公布,公司2024年前三季度实现营业收入66.54亿元,实现归属于母公司所有者的净利润6.47亿元,比上年同期增长0.91%;实现扣非后归属于母公司所有者的净利润5.85亿元,比上年同期增长18.23%。经营活动产生的现金流量净额11.64亿元,比上年同期增长101.17%,公司经营性现金流持续改善。
中国招标投标公共服务平台发布淮南洛河电厂四期2×1000MW煤电项目电袋复合除尘器设备采购中标候选人公示,福建龙净环保股份有限公司为第一候选人,报价1.356亿元。
9月13日,可克达拉金海能源有限公司2×35MW热电联产项目电袋除尘器设备招标中标候选人公示。第一中标候选人:福建龙净环保股份有限公司,报价:1998万;第二中标候选人:浙江天洁环境科技股份有限公司,报价:2020.455638万元。
9月2日,天津公司大港电厂2×660MW关停替代项目静电除尘器设备采购公开招标中标候选人公示:第一中标候选人:福建龙净环保股份有限公司,报价:9986万;第二中标候选人:浙江菲达环保科技股份有限公司,报价:10820万。本次招标范围:提供与国能大港电厂2X660MW关停替代项目机组配套的静电除尘器4台及
8月30日,陕西延长石油富县电厂2×1000MW工程除尘器项目中标候选人公示。中标候选人如下:中标候选人第1名:福建龙净环保股份有限公司,投标报价:14480.000000万元;中标候选人第2名:浙江天洁环境科技股份有限公司,投标报价:14980.000000万元;中标候选人第3名:兰州电力修造有限公司,投标报价:1
随着国家节能减排的深入推进,生活垃圾分焚烧发电行业烟气排放逐步推行超低排放要求,NOX浓度控制已成为必须解决的问题,本文对目前垃圾焚烧发电厂采用的两种脱硝技术进行探讨,明晰优缺点,为生活焚烧发电厂项目决策提供依据。
锅炉燃用低热值高灰分燃料,尾部灰浓度远高于煤粉锅炉,会造成SCR反应器催化剂磨损严重、使用寿命降低,将使运行费用增加较大;省煤器后烟温较煤粉炉低,设计310℃左右为SCR脱硝反应的温度下限,不利于SCR反应器提高脱硝效率;由于催化剂的加入会将SO2氧化为SO3并与逃逸氨反应生成硫酸氨和硫酸氢铵,易造成空预器积灰堵塞和腐蚀且系统阻力增加较大,影响机组运行安全。鉴于以上因素,不考虑采用SCR或者SNCR+SCR联合脱硝工艺。
摘要:某电厂针对锅炉烟气脱硝系统运行中存在的问题进行深入地研究,在原有脱硝设备系统基础上,实施了SCR脱硝系统的改造,使得锅炉烟气氮氧化物的排放达到了环保要求标准,从而实现本单位的节能高效发展目标。关键词:锅炉烟气;SCR脱硝系统;氮氧化物;某电厂共有三台240t/h循环流化床锅炉,之前炉膛顶
摘要:伴随着我国对NOx的排放管控日益严厉,通过高效低氮燃烧技术配合SNCR技术或SNCR/SCR联合技术进行脱硝已经成为主流。虽然目前燃煤工业炉窑NOx的减排效果十分显著,但是过分追求脱硝效率,容易增加氨耗量,进而引发氨逃逸,造成二次污染及腐蚀设备等问题。本文通过分析SNCR脱硝技术中氨耗量和氨逃逸
摘要:水泥行业为实现超低排放,按照水泥熟料生产工艺及废气限值,结合SNCR脱硝系统、袋收尘器的优势,利用新材料、新技术的不断发展进步,有针对性地采用了三种方法进行超低排放改造,对脱硝治理及收尘治理的技术改造进行浅谈。引言2020年3月,河北省印发《水泥工业大气污染物超低排放标准》地方标准
摘要:为了检验SNCR脱硝技术在高效低NOx液态排渣煤粉工业锅炉中的应用效果,在一台8.4MW有机热载体锅炉炉膛内开展了SNCR脱硝技术工业化试验研究。选用尿素作为还原剂,搭建了工业化SNCR脱硝试验平台。在20%、15%、10%三种浓度尿素溶液下进行了不同尿素溶液喷射量、不同氧含量、不同锅炉负荷下的SNCR脱
摘要:通过将分解炉喷煤管下移至分解炉缩口上方300mm对称布置;在三次风管与分解炉交汇处砌一道砖墙,使三次风管道的通风面积减小为原来的80%;从C4下料管分别引两路下料管到分解炉锥体的技术改造,结合控制高温风机转速、新老下料管分料比例以及系统漏风等生产操作,可以有效降低脱硝氨水用量,减少NO
0引言控制NOx排放已成为国际共同关注的话题。循环流化床锅炉燃烧温度低,可以抑制炉内温度型NOx的生成。某电厂筹备660MW超临界循环流化床(CFB)机组,为达到更严格的环保标准,需加强脱硝。选择性非催化还原(SNCR)脱硝技术安装装置少、成本低,SNCR反应温度与CFB锅炉旋风分离器内温度场相适应,烟气流动
随着国家对水泥行业环保要求越来越严,NOx的减排工作成为水泥企业的首要任务之一。河北省《水泥工业大气污染物排放标准》DB12/2167—2015规定NOx排放最大不超过260mg/Nm3;北京市《水泥工业大气污染物排放标准》标准规定NOx排放最大不超过200mg/Nm3;河南省在《河南省2018年大气污染防治攻坚实施方案》
摘要:选择性非催化还原脱硝(SNCR)技术因其系统简单、操作方便、运行成本低等优势,在中小窑炉中得到了较为广泛的应用,但在陶瓷烟气治理中还未见报道。以SNCR技术在某陶瓷行业的应用为例,介绍和分析了SNCR脱硝技术、系统组成模块化以及反应温度、氨氮摩尔比、混合程度、停留时间等关键因素对脱硝效
摘要:选择性非催化还原脱硝法(SNCR)投运后,电厂烟囱出现冒“白烟”现象.通过分析白烟的成分,确定白烟成分为氯化铵.使用氨逃逸激光光谱分析仪与烟气自动监控系统相结合的试验方法,分析得到NH3Cl生成的特点,制定SNCR喷氨控制策略,从而有效抑制白烟的生成.0引言选择性非催化还原脱硝法(SNCR)是目前垃圾焚
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