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太仓素有“天下粮仓”的美誉,自古以来,农民们传承着精耕细作的优良传统,点种、耕作、间苗、收获……在江南文化的潜移默化影响下,太仓电厂以精细化管理为抓手,精心耕作自己的“一亩三分地”,创造了优良的业绩。2015年2月3日,太仓电厂4号机组按计划停役检修,至此该机组创造了华能同类型机组连续安全运行626天的新纪录。
发电企业打造可靠性金牌机组犹如农业的精细耕作,优良的种子、肥沃的土壤、科学的方法一样都不能少。626天、15024小时,数字的背后,凝聚着创新、凝结着汗水。
种子要优种植要精
要想实现机组的长周期安全运行,离不开高质量的机组检修这颗“良种”。
太仓电厂对易引起机组非停的四管泄漏、高压变频器故障、汽机抗燃油泄漏等问题,太仓电厂坚持“趋势分析、超前控制、重在检查”原则,采用优化变频器控制逻辑、改善变频器工作环境、增加一次风机自动旁路系统,提高了变频设备的工作稳定性。建立“防磨防爆工作三级网格化防护体系”,并采取检查与处理分离的方式,及时发现并处理了主蒸汽三通管道裂纹等多项重大隐患。这些举措有效提高了检修质量,从源头遏制了发生机组非计划停运的苗头。
优良的“种子”只是前提,还要精于种植才能有所收获。为加强设备维护管理,太仓电厂在深入总结剖析以往“非计停”事件的基础上,制定了《杜绝机组非计停考核办法》,明确了具体目标、要求、责任考核和奖惩条款,从安全管理、设备维护、运行操作、配煤掺烧等方面采取综合措施。通过落实“防非停”反措,及时对汽轮机中压调门电磁阀、EH油质、循泵蝶阀等设备进行了针对性检查,防止类似问题的发生。
非停考核办法实施之初,有位平时工作表现一贯良好的运行人员,因为工作疏忽,导致设备发生二类障碍,很多人为其说情,但为了彰显从严管理要求,电厂领导班子在认真讨论后,决定按规定给予待岗一个月的处罚。这件事让全厂员工受到了极大的震动,为设备管理走上了制度化轨道创造了条件。
作为机组检修标准化试点单位,2013年,太仓电厂按照标准化检修规范要求,在机组修前认真组织开展试验、分析,优化检修项目,完善技术措施、方案,明确安全、质量等目标。在检修过程中,针对检修技改项目多的特点,对检修作业现场实行区域化和定置管理,全面加强各个区域的安全、质量和进度控制,组织开展“三面红旗”评比活动,把控现场施工过程,强化重点项目、关键工序质量控制点的验收,加强设备解体、检修、装复的过程管理,实现对机组检修的全过程管控,有效提高了机组检修质量。此后,太仓电厂认真总结机组标准化检修经验,并在日常设备检修中加以推广应用,进一步加强设备综合整治,进一步提高了设备的健康水平,为机组实现长周期连续运行创造了条件。
土壤要好底肥要饱
没有肥沃的土壤,再好的种子也不能茁壮生长。企业基础管理和人员工素质是机组实现安全可靠长周期运行的关键。
为此,太仓电厂创新班组管理,修订完善了《班组建设管理规定》和《班组建设考核标准》,把班组建设与安全生产、设备管理、节能减排等工作有机结合,每月对班组建设开展情况进行检查指导,每季度对班组建设进行星级考评,将考评结果与班组长晋升、员工绩效挂钩,有效提升了班组管设备、控风险水平。2014年,全厂20多个班组达到了四星标准,并涌现了首个五星级班组。
为提高技术人才队伍整体水平,电厂加大员工技能培训力度,按照班组建设标准化要求,健全培训评价体系,编制了《生产岗位技能评定管理办法》、《生产岗位员工岗位晋升管理办法》等制度,并对生产岗位的技能标准进行了全面修订,做到“一岗一标”。通过加强宣传,班组成员认识并树立了“培训不到位就是重大安全隐患”理念,自觉将安全培训与生产实践紧密结合。各生产部门坚持以考促培,认真组织开展全员调考、月度例考,促进了员工的学习,有效提升了员工的技能水平和业务素质。2014年,有5名员工通过调考获得岗位晋升,拓展了技能人才成长通道,激发了员工学习技术的热情。
此外,太仓电厂还充分发挥“金牌团队工作室”、“胡江劳模工作室”的作用,深入开展运行仿真机培训、小指标竞赛活动,并围绕生产重点和难点组织开展技术攻关。积极开展喷氨优化调整及性能试验,开创性探索空预器在线高压冲洗、电除尘在线单边隔绝消缺等工作,在避免因环保系统故障导致机组停运的同时,环保指标也得到持续优化,烟气、粉尘达到了燃机机组的排放水平。厂团委广泛组织开展青年上讲台活动,引导青年围绕安全生产、设备技改、节能降耗、技术创新、优化管理等认真开展学习和实践,举办了“知行杯”青年技术论坛,加强了技术交流,促进了相互学习。太仓电厂有多名员工在全国电力行业和公司系统技能竞赛中获奖,展示了学习实践的丰硕成果。
科学呵护枝繁叶茂
科学管理、精细检查、维护好设备,及时消除影响机组安全运行的隐患和缺陷,是机组长周期安全运行的保证,就像阳光雨露之于农作物的生长。
太仓电厂坚持安全检查常态化,制定了《安全大检查工作常态化实施办法》,要求各级管理人员深入一线班组,全员深入生产作业现场。厂领导班子成员率先垂范,靠前指挥,不论工作日、节假日,实行“24小时带班制”,强化对安全生产的指导协调。生产部门积极开展“长周期运行机组连续运行安全性状态评估”,采取针对性的防范和治理,提高设备连续运行能力。各班组强化设备主人活动,确定了标准检查项目,根据季节、工作时段等特点动态调整巡回检查内容及要求,切实提高工作质量。针对影响机组长周期安全运行的瓶颈进行攻关,一道道难题迎刃而解。2014年,全厂共排查设备缺陷、安全隐患、现场违章、文明卫生、作业环境、两票三制、规程图纸等问题5330余条,并及时落实了整改。根据生产设备的运行状况,持续加强入厂、入炉煤质管理,及时调整入炉煤掺配方案,通过精细化管理,有效降低磨煤机爆燃现象,杜绝因煤质问题引发机组非停事件的发生。当面临汽机安全阀泄漏、锅炉捞渣机卡涩等急难险重任务时,无论高温酷暑,还是天寒地冻,生产人员发扬连续作战精神,密切合作,奋勇拼搏,一次次挽狂澜于既倒,确保了机组的安全运行。
626天的丰硕成果来之不易,精耕细作的创新之路没有终点。太仓电厂厂长、党委书记陈浩表示:“创新无止境,责任大于天。我们要站在新的起点上,继续发扬钉钉子精神,把握新常态,树立新标杆,奋力创造一流的新业绩。”
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