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适应多回特高压直流的四川电网高频切机优化

2016-01-19 11:26来源:电力系统自动化关键词:特高压直流输电输电线路收藏点赞

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由图1可以看出,四川电网具有鲜明的送端电网特点,重庆电网属于受端,需要从四川受电并承担着转送四川电力至华中的任务,所以通常川渝断面的解列装置不启用,川渝电网作为一个整体,而将渝鄂断面的解列装置启用,保证发生大扰动时解列渝鄂断面,川渝电网孤立运行.

1.2四川电网现有高频方案不适应性

四川电网在特高压直流工程投运前,为了解决水电通道送出故障引起的局部电网高频问题,配置了高频切机方案,具体如表1所示.

四川电网原有高频切机方案的各轮次动作延时均为0.5s,各轮次的切机量不超过1.35GW,6轮总计切机量为6.71GW.

三回特高压直流线路投运后,四川电网原有高频方案能否适应需要进行研究.本文暂以锦苏直流发生双极闭锁稳控装置拒动故障为例,说明四川电网原有高频切机方案适应性的不足.算例中考虑火电机组配置超速保护及渝鄂断面解列装置.锦苏直流双极闭锁功率为7.20GW,约占川渝电网总出力12%,故障后大量盈余的直流功率转移至500kV

交流通道,导致川渝电网相对于华中主网失步,渝鄂断面失步解列装置动作,川渝电网孤网运行频率升高,四川高频切机动作两轮,切除机组约2.1GW.川渝电网整体频率升高至51.5Hz附近,由于重庆未切除机组且距离川渝电网惯量中心较远,所以大量机组频率超过51.5Hz,引起超速保护反复动作,发电机组机械功率曲线如图2所示,导致川渝断面潮流大幅波动,又引发四川重庆机组间功角失稳.可见,四川现有高频切机方案已经不能适应大容量特高压直流工程投运的方式,有必要对其进行改进.

根据文献的理论推导和单机模型仿真结论:同一时刻采取不同切机量对系统频率偏差最大值和稳态频率偏差均有影响.因此,增加高频切机每轮次切机量将有利于抑制频率升高幅度,特别是越快切除越有利于稳态频率恢复,这也符合物理常识.可见,四川电网原有方案不适应特高压直流投运的新形势的主要原因与切机量不足和切除机组的选择有关系.本文将在配置原则中明确切机量的控制范围和切除机组的选定.

2高频切机方案配置原则

2.1一般性配置原则

1)高频切机措施应重点针对省网或地区电网与主网解列后可能出现的高频情况设置.

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