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适应多回特高压直流的四川电网高频切机优化

2016-01-19 11:26来源:电力系统自动化关键词:特高压直流输电输电线路收藏点赞

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2)高频切机需要与低频减载措施配合,避免高频切机动作导致低频减载装置动作.

3)应考虑发电机高频保护与汽轮机超速保护配合问题,避免超速保护先行动作导致发电机出现反复“振荡”过程,影响机组的安全性和系统稳定.

4)高频切机措施应根据网架结构及最大交换功率变化,定期进行必要的校核及调整.

2.2适应特高压直流投运后的配置原则

1)应避免特高压直流发生换相失败期间、线路故障再启动成功后高频切机误动而切除机组,此外应保证发生交流系统短路故障暂态期间不应误动切除机组.

2)针对四川电网三回特高压直流满功率送出方式,高频切机防控的故障应限于单回直流双极闭锁稳控拒动,主要原因一是直流闭锁稳控装置均为一主一备配置,因此单回直流双极闭锁稳控拒动已经属于N-4故障,所以两回及以上直流双极闭锁稳控拒动故障发生的概率极低;二是,防控两回以上直流闭锁故障,需要配置快速、大量的切除机组方案作为稳控装置的后备措施,而这样配置极有可能导致过切引起低频减载动作.

3)高频切机方案每轮次切机量不宜过大,防止过切机组后引起低频减载动作.针对2014年川渝电网的系统规模和第1轮低频减载动作定值,可以计算得到高频切机方案单轮临界切机量.

4)因直流闭锁引发的高频问题,切除机组选取,应该主动由直流配套电源来解决,如果舍近求远的采取切除网内机组可能引起潮流转移越限等问题.

3高频切机方案配置

3.1确定第1轮的启动频率

高频切机方案第1轮的启动频率不宜过低,应避免特高压直流发生换相失败期间、线路故障再启动成功及发生交流系统短路故障暂态期间不应切除机组.以直流再启动成功为例说明定值的设定原则.再启动策略选择工程应用较多的2次全压1次降压,三回直流中输送功率最大的宾金直流稳定曲线如图3所示.

从图3可以看出,宾金直流2次全压启动未成功,第3次降压启动成功,川渝电网最高频率不超过50.8Hz,为了避免因直流再启动成功误切机组,高频切机第1轮频率定值设置应不低于50.8Hz,留有一定裕度后可设置为51.0Hz,同时可与四川电网现有方案第1轮定值匹配.

3.2高频切机方案防控故障

高频切机应主要防控特高压直流任意单回直流双极闭锁稳控拒动故障引起的系统频率升高,而两回及以上直流同时发生双极闭锁故障的概率极低,且若将高频切机作为稳控措施的后备解决暂态功角失稳,则需要增加大量的高频切机量,由此带来过切的隐患.以复奉、宾金直流双极闭锁故障稳控装置拒动为例.四川电网功角曲线如图4所示.

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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