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【干货】630MW机组脱硝改造后空预器差压大问题分析

2016-01-27 12:28来源:清洁高效燃煤发电关键词:燃煤机组脱硝630MW收藏点赞

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注:1-负荷,2-环境温度,3-排烟温度,4-空预器二次风侧差压,5-空预器烟气侧差压,6-喷氨量,7-NOX

3 空预器堵灰的危害

1)空气预热器堵灰及腐蚀时,空气预热器出口一、二次风温降低,排烟温度升高,锅炉效率降低。

2)沉积在空预器蓄热元件上的硫酸氢氨、水蒸汽及SO3腐蚀蓄热元件,影响预热器的换热;而空气预热器腐蚀时,受热面光洁度严重恶化,加重了空气预热器的积灰。

3)由于空预器差压升高,烟气阻力增大,将会引起引风机电耗上升且容易引发引风机失速。

4)空气预热器受热面的腐蚀,使空预器的使用寿命缩短。

5)空预器堵灰使空预器差压增大,漏风量增大,同时空预器电流变大。

6)空预器积灰不均匀时发生局部碰磨,严重时甚至引起一、二次风压、炉膛负压晃动而影响炉膛燃烧,严重影响锅炉安全稳定运行。

4 空预器高压水冲洗情况

4.1 空预器1A冷态高压水冲洗

2013年2月2日和2月13日两次隔离空预器1A,交流马达运行。微开烟气侧出口门,待空预器1A进口烟气温度冷却至150℃后,对空预器1A进行了离线高压水冲洗了6小时,冲洗结束后微开二次风侧出口门,烘干1小时后投运。但效果不大。如表3所示。

4.2 空预器1A/1B热态高压水冲洗

2013年2月17日和2月23日分别隔离空预器1A、1B,微开烟气侧出口门,空预器不进行冷却,直接热态进行离线高压水冲洗,并且延长了冲洗时间,空预器1A、1B分别冲洗了24小时,直到烟气侧热端人孔观察到有高压水冒出且烟道排放冲洗水不浑浊结束冲洗,冲洗结束后微开二次风侧出口门,烘干1小时后投运。空预器差压明显下降,与空预器堵灰前差压相当,同时送风机和引风机电流亦明显下降,空预器一、二次风热风温度均有所升高,排烟温度下降,冲洗效果明显,解决了空预器堵灰的问题,降低了风烟系统的阻力,保障了锅炉的安全经济运行。

硫酸氢氨在150-200℃处于液态,低于这个温度处于固态,这就是空预器1A冷态高压水冲洗效果不佳的原因。而热态高压水冲洗时由于硫酸氢氨处于液态更易清除,所以冲洗效果明显,空预器差压明显下降。如表4所示。

原标题:630MW机组脱硝改造后空预器差压大问题分析
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