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2013 年2 月28 日中国核能行业协会与清华大学核能和新能源技术研究院(INET)共同主办电气贯穿件与核电安全研讨会。肖特公司贯穿件技术经理Oliver Fritz 博士作为主讲嘉宾之一,就压缩玻璃-金属密封”技术作了主题报告。
在过去两年,自2011 年福岛第一核电站事故之后的核能安全问题讨论主要关注电气贯穿件(EPA)性能,这对于核反应堆发挥重要作用至关重要。这种密封材料必须拥有足够的强度,以保持安全壳压力边界完整性。虽然目前核电站较多采用的诸如环氧树脂等有机聚合物可以满足当前第一和第二代核电站电气贯穿件的设计基本规格,但超出设计基础条件的严重事故后果可能危害密封件的完整性而导致泄漏,而这正是目前核能专家所关注的严重事故所可能引发的灾难性后果。肖特目前提供一种基于更为安全的密封技术的电气贯穿件,称为“玻璃-金属密封”(GTMS)技术。相比有机材料密封,玻璃-金属密封具有许多安全优势,确保电气贯穿件的密封结构和安全壳的完整性。玻璃-金属密封技术是一种无机、耐老化玻璃密封技术,具有显著的抗热和耐辐射性能。经 GTMS 技术密封的电气贯穿件 (EPA) 可在 60 年的使用期内无需任何维护。经 GTMS 技术密封电气贯穿件的性能范围也很广,可承受超过 400 巴 (5,800 psi) 的压力和 400 °C (752 °F)的高温。
肖特玻璃-金属密封技术经证明是最为稳定和可靠的技术,同时也是许多其它高安全应用的标准,如核潜艇、汽车安全系统(气袋)、高压和极端温度应用(如液化天气(LNG)船舶)和核电站高温高压应用(例如,三代以上的高温反应堆 (HTR) 条件)。
凭借肖特玻璃-金属密封技术,超过 12000 个贯穿件已安装到近 100个核电站内。所有产品均按照国际安全标准 (IEEE317, ASME) 制造,它们主要安装在压水反应堆 (PWR)、高温反应堆 (HTR)、球床反应堆(PBR)、沸水反应堆 (BWR) 和快中子增殖反应堆 (FBR) 中。肖特电气贯穿件还将应用于位于中国山东石岛湾的高温反应堆,该反应堆已经设计完毕,并在 INET 监督下建造。
肖特电气贯穿件的抗震测试结果非常出色
2012 年,在阿拉巴马州亨茨维尔著名的怀尔实验室对肖特电气贯穿件进行了测试,包括模拟地震、LOCA(冷却剂丧失事故)和严重事故测试。
与西屋电气公司 (Westinghouse AP 1000) 针对电气贯穿件抗震的 60年质量鉴定所进行的 1000 次测试计划相比,此次抗震测试在垂直和水平抗震数据上分别超出西屋的测试结果 400% 和 575 %。该结果意味着,即使发生里氏 12 级地震,肖特电气贯穿件仍能全面运行。
LOCA 质量鉴定测试包括为期 7 天的 LOCA 模拟,试验中使用化学喷雾,并在高达 450°F (232°C) 的高温及 65 psig 的压力下进行。严重事故试验包括一系列高达 300 psig 的高压泄漏试验,这是三代以上的核电站压力要求 (60 psig) 的五倍。
半个世纪的数据支持无机密封技术大大提高安全裕度的说法
采用无机密封技术的 EPA 对老化不敏感,经证明是最为可靠的压力屏障,可适应核电站安全壳内可能产生的恶劣环境。
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9月24日上午9点2分,三门核电4号机组钢制安全壳(CV)二环吊装就位,为4号机组核岛反应堆厂房后续施工创造了有利条件。整个吊装过程历时1小时45分,安全质量受控。CV筒体共分4个环段模块,本次吊装的模块是第二个筒体环段,直径约40米,高约8米,吊装总重量超过700吨。CV筒体二环内外部安装了加劲肋、
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7月28日19时18分,三门核电3号机组钢制安全壳筒体四环顺利吊装就位,为3号机组安全壳顶封头就位里程碑节点实现打下了坚实的基础。本次吊装从17时17分开始起吊,通过大吊车的起升、变幅、转动、落钩等动作,精准就位于钢制安全壳筒体三环上口,整个吊装过程安全、平稳、受控。钢制安全壳由底封头、1-4环
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5月12日9时5分,在历时2小时48分后,辽宁核电1号机组核岛钢制安全壳一环(以下称“CV1R”)顺利吊装就位。本次吊装是继1号机组CA20吊装就位的又一个重要里程碑节点,为1号机组核岛反应堆厂房后续施工创造了有利条件。核岛钢制安全壳共分为6个吊装段,依次为底封头、4个环段和顶封头;CV1R净重量为836.4
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