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【干货】中国7家燃煤电厂超净排放技术调研报告

2015-12-25 08:45来源:中南电力设计院关键词:燃煤电厂脱硫脱硝超超临界收藏点赞

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6. 天津北疆电厂

6.1 工程概况:天津国投津能发电有限公司(天津北疆电厂)分两期建设,一期工程建设2×1000MW超超临界燃煤发电机组,于2009年11月投入商业运行。二期工程规划建设2×1000MW超超临界燃煤发电机组,兼顾采暖用汽及工业用汽,已于2013年12月24日取得国家发展改革委核准批复。

6.2 烟气处理技术

6.2.1 除尘:一期工程原有静电除尘器,2012年4月开始改造,采取“电除尘系统控制系统升级”路线,烟囱出口烟尘排放浓度分别为14.3mg/Nm3和13.8mg/Nm3。

6.2.2 脱硫:基建配套脱硫设施,采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺,设计脱硫效率96.3%,2013年1、2号机组SO2平均排放浓度分别为78.59mg/Nm3、79.13mg/Nm3。

6.2.3 脱硝:基建配套脱硝设施,采用SCR脱硝技术。2013年1、2号机组NOx排放浓度分别为70.68mg/Nm3和83.30mg/Nm3。

6.3 下一步改造计划

6.3.1 除尘:“低低温静电除尘器+高频电源+湿式静电除尘器”,改造后最终实现烟囱出口固体颗粒物排放浓度小于5mg/Nm3,综合除尘效率不低于99.96%。

6.3.2 脱硫:沿用现有的石灰石—石膏湿法脱硫工艺,对吸收塔和附属系统进行增效扩容改造,即采用双塔双循环技术,增设二级脱硫塔。改造后,脱硫效率由原设计值96.3%提高到98.9%,二氧化硫排放浓度降至35mg/Nm3以下。

6.3.3 脱硝:沿用现有的SCR烟气脱硝工艺,通过启用备用层、增加一层催化剂的手段提高脱硝效率。脱硝系统改造后,NOx排放浓度小于50mg/Nm3。

6.3.4 二期新建工程:除尘路线采用“低低温静电除尘器+湿式静电除尘器”,烟囱出口固体颗粒物排放浓度≤5mg/Nm3,综合除尘效率不低于99.96%。脱硫采用“石灰石-石膏湿法单塔双循环工艺”,脱硫效率不低于99.1%,烟囱出口SO2排放浓度≤30mg/Nm3。脱硝采用“低NOx燃烧技术+SCR烟气脱硝”,脱硝装置效率不低于85%,烟囱出口NOx排放浓度≤45mg/Nm3。

7. 上海外高桥第三发电厂

7.1 工程概况:上海外高桥第三发电厂(以下简称“外三”)建设2×1000MW国产超超临界燃煤机组,于2008年6月全部投产。

7.2 烟气处理技术

7.2.1 除尘:采用常规静电除尘器,2009年底至2012年初,进行了高频电源改造,改造后除尘器出口烟尘浓度≤20mg/Nm3。

7.2.2 脱硫:采用川崎公司的逆流喷雾塔,SO2排放指标≤50mg/Nm3。

7.2.3 脱硝:采用SCR脱硝工艺。2012年改造升级后已填充全部三层催化剂,装设3层催化剂后烟囱出口NOx浓度<15mg/Nm3。

7.3 下一步改造计划:待定。

原标题:【U呈现】当代燃煤电厂超净排放技术调研报告
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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